ການສະກົດຈິດແບບຖາວອນ
ບ້ານ » ການສະກົດ Blog ຈິດ ແບບຖາວອນ

ການສະກົດຈິດແບບຖາວອນ

ເບິ່ງ: 0     ຜູ້ຂຽນ: ບັນນາທິການເວັບໄຊທ໌ເຜີຍແຜ່ເວລາ: ປີ 2020-11-12 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ສະຖານທີ່

ສອບຖາມ

ປຸ່ມແບ່ງຫນ້າເຟສບຸກ
ປຸ່ມ Sharter Twitter
ປຸ່ມແບ່ງປັນເສັ້ນ
WeChat Sharing ປຸ່ມ
ປຸ່ມແບ່ງປັນ LinkedIn
ປຸ່ມ Pinterest Sharing
ປຸ່ມ Sharing WhatsApp
ປຸ່ມ Sharing Kakao
ປຸ່ມແບ່ງແຍກ SNAPCHATH
ປຸ່ມ Sharter Telegram
ປຸ່ມແບ່ງປັນ ShareThis

ແມ່ເຫຼັກແບບຖາວອນມໍເຕີທີ່ມີເສັ້ນລີດທີ່ມີປັດໃຈໄຟຟ້າ, ອິດທິພົນຂອງແຂ້ວ, ການລົງທຶນປະຈຸບັນ, ປະຕິກິລິຍາຂອງແຂນ, ປະຕິກິລິຍາທີ່ແຂງແຮງຈະເກີດແຮງບິດແຮງ. ໃນການອອກແບບມໍເຕີແລະລະບົບຄວບຄຸມທີ່ສອດຄ້ອງກັນຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງຈິງຈັງ, ໃຊ້ມາດຕະການເພື່ອຫລີກລ້ຽງການຈູດທີ່ມີຄວາມສູງເກີນໄປ.

2. 1 torque electromagnetic ທີ່ເກີດຈາກປັດໃຈຂອງ

torque illemamgnetic ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກລະດັບຄື້ນຟອງອາກາດ, ມັນຫນາແຫນ້ນໂດຍກົງແມ່ນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນໂດຍກົງກັບການແຈກຢາຍໂດຍກົງ. ໂດຍຫລັກການແລ້ວ, ປະຈຸບັນ stator ສໍາລັບຄື້ນມົນທົນ, ດ້ານຫຼັງຂອງ EMF ກັບຄື້ນຟອງ trapezoidal, ຄວາມກວ້າງດ້ານເທິງຮາບພຽງຢູ່ແມ່ນ 120 & deg; deg; ມຸມມອງໄຟຟ້າ, ແຮງບິດໄຟຟ້າແມ່ນມູນຄ່າຄົງທີ່. ມໍເຕີທີ່ແທ້ຈິງ, ການອອກແບບແລະການຜະລິດຂອງເຫດຜົນ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄື້ນຂອງ EMF BACK ແມ່ນບໍ່ແມ່ນຄື້ນ tralezoidal, ຄວາມກວ້າງຂອງ crast wave ຫຼືບໍ່ແມ່ນ 120 & deg; ມຸມມອງໄຟຟ້າ, ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຫມາກຫຸ່ງແຮງແຮງຂອງມໍເຕີ.

2. 2 torque cogging ທີ່ເກີດຈາກການ

ມີຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງຮ່ອງ, ເຮັດໃຫ້ມີການຫມູນວຽນແບບບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງແມ່ເຫຼັກ. tiple cogging ທີ່ເກີດຈາກ rotor ແມ່ນທົ່ງແມ່ເຫຼັກພົວພັນກັບຜະລິດຕະພັນ, ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແສໄຟຟ້າ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຖືກຍັບຍັ້ງເນື່ອງມາຈາກການກະທໍາທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການອອກແບບມໍເຕີ, ເຊັ່ນ: ກີລາ.

2. 3 ເຄື່ອງມືປະຕິບັດງານໃນປະຈຸບັນທີ່ເກີດຈາກ


ຕົວເລກທີ 1 ເປັນແຜນວາດຕັນຂອງລະບົບຄວບຄຸມຂອງມໍເຕີໄຟຟ້າ, ຜູ້ຄວບຄຸມເຮັດວຽກເປັນສອງລັດ. ທຸກໆ 60 & deg; ມຸມໄຟຟ້າຂອງ Mosfet ປ່ຽນໄລຍະເວລາ. ຖ້າປະຈຸບັນສໍາລັບ Q1 ແລະ Q5 Conduction, ຫຼັງຈາກ 60 & deg; ມຸມໄຟຟ້າ, Q1 ແລະ Q6 conduction. ໃນ Q1, Q5 conduction conduction, ປັດຈຸບັນໂດຍຜ່ານການ coil ຂອງ ab, ຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງກະແສໄຟຟ້າຂອງກະແສຂອງ AC. ໃນຖານະເປັນຜົນມາຈາກການເຮັດໃຫ້ລົດຈັກຫຼຸດລົງ, ໃນຂະບວນການປ່ຽນ, B ເພື່ອດັດສະນີໃນປະຈຸບັນຂອງປະຈຸບັນແລະໄລຍະທີ C ທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ. ໃນເວລາທີ່ Q5 ການລາດຕະເວນເກັບກູ້, coase ໃນໄລຍະເວລາຂອງ q1 & rarr; coil phase ຂອງ abase & rarr; Diode ຂອງຮ່າງກາຍ Q2 ຂອງການໄຫຼຂອງຮ່າງກາຍຂອງ Q2, ໃນໄວໆນີ້ເນົ່າເປື່ອຍ, ແຕ່ປະຈຸບັນຂອງໄລຍະເວລາທີ່ຂ້ອນຂ້າງຍາວນານທີ່ຈະລຸກຂື້ນໄປທາງຫນ້າຂອງຂະຫນາດໄລຍະ. ເພາະສະນັ້ນກໍາຈັດກໍາມະຈອນມໍເຕີທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບ 2 a the ch3. ກໍາມະຈອນປະຈຸບັນໄດ້ບັນລຸ 12 ກ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະຂອງແຮງບິດໄຟຟ້າແມ່ນ:



ກັບ tor ສໍາລັບມໍເຕີໄຟຟ້າ eas, EB, EC, IA, IB, IC, ic ສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ມີໄລຍະເວລາ

ເນື່ອງຈາກເວລາທີ່ສົນທະນາແມ່ນສັ້ນຫຼາຍ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄິດວ່າ ebaeca, ຢ່າປ່ຽນແປງ, ໃນພື້ນທີ່ຂອງການງານປະຈຸບັນແມ່ນເຮັດໃຫ້ການເຫນັງຕີງຂອງປະຈຸບັນໂດຍກົງ. ພາຍໃຕ້ສະພາບຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ມີຄວາມໄວສູງຕ່ໍາ, ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມສູງ.

ໃນເວລາທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການບັນລຸເປົ້າຫມາຍໃນອະດີດ, ໂດຍເພີ່ມເຕີມ, ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ການທົດລອງໃຊ້ໄດ້ ບົດຂຽນນີ້ສຸມໃສ່ວິທີການ.

Haprio Group ຜູ້ຜະລິດຜູ້ຜະລິດຊ່າງຄວບຄຸມແລະຜູ້ຂັບຂີ່, ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2000. ສໍານັກງານໃຫຍ່ກຸ່ມໃນເມືອງ Changzhou, ແຂວງ Jiangsu.

ການເຊື່ອມຕໍ່ດ່ວນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

WhatsApp: + 86 18921090987 
Tel: +86 - 18921090987 
ອີເມວ: sales02@hoprio.com
ເພີ່ມ: No.19 Mahang South, ເມືອງທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ເມືອງເມືອງເມືອງເມືອງ Jiangshu, ປະເທດຈີນ 213167
ໄວ້ບົດ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ສະຫງວນ ລິຂະສິດ© 2024 THONGEHHOU HAPPO E-comp Commerce:. ແຜນຜັງ | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ