Load torque motor controller ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອທົດສອບການປະຕິບັດຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີ dc servo ຂະຫນາດນ້ອຍ
Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2020-08-04 ທີ່ມາ: ເວັບໄຊ
ສອບຖາມ
ແມ່ນຫນຶ່ງໃນປະເພດຕົ້ນຕໍຂອງມໍເຕີ, dc motor controller ມີລັກສະນະລະບຽບການຄວາມໄວທີ່ດີແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ, ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນລະດັບຄວາມໄວກ້ວາງແລະໂອກາດການຄວບຄຸມ. ແລະມັນມີແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນໃຫຍ່, ຄວາມສາມາດ overload ປະໂຫຍດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີ dc ຂະຫນາດນ້ອຍມີທາງເລືອກໃນສະພາບແວດລ້ອມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພິເສດບາງຢ່າງ. ເຄື່ອງຄວບຄຸມມໍເຕີ DC ແລະເຄື່ອງຄວບຄຸມມໍເຕີປະເພດອື່ນໆແມ່ນຄືກັນ, ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງມັນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແລະ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີແຮງບິດຂອງ dc ແມ່ນການປຽບທຽບຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງຄວາມອ່ອນໂຍນແລະລະດັບຄວາມໄວແມ່ນກວ້າງຫຼາຍ, ມັນເປັນໂຫມດ torque ຄົງທີ່. ມັນມີຄວາມໄວຜົນຜະລິດຕ່ໍາ, ສະຫນອງແຮງບິດຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະ overload ຂໍ້ດີຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີ. ແຮງບິດຄວບຄຸມມໍເຕີທີ່ໃຊ້ກັບຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີປະເພດອື່ນໆແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ: ແຮງບິດລັອກ - rotor ສູງ, ກະແສໄຟຟ້າລັອກ - rotor ມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆໃນສະຖານະທີ່ຖືກບລັອກ. ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວ, ສະນັ້ນມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບການວັດແທກການໂຫຼດການທົດສອບການຄວບຄຸມມໍເຕີ. ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມໄວຫມຸນຕ່ໍາຂອງຕົນ, torque motor controller ໃນເວລາທີ່ມັນເປັນການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ motor controller ທີ່ຈະທົດສອບ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັບຄູ່ຕົວຫຼຸດຄວາມໄວຖືກນໍາໃຊ້. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງການຄວບຄຸມມໍເຕີ torque ຄວນຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂຄື: 1. ການວັດແທກຄວາມໄວບໍ່ມີການໂຫຼດຫຼັງຈາກເຄື່ອງຄວບຄຸມມໍເຕີຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດຜ່ອນຫນ້ອຍກວ່າຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີແຮງບິດໃຫຍ່ zui ບໍ່ມີຄວາມໄວການໂຫຼດ. 2. ເພື່ອຮັບປະກັນການໂຫຼດ torque, torque motor controller locked-rotor torque ແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າຕົວຄວບຄຸມ motor reducer ທີ່ຈະທົດສອບຫຼັງຈາກສອງຄັ້ງຂອງ torque ຈັດອັນດັບ. ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີ torque ສອງກ່ຽວກັບຄວາມໄວແລະແຮງບິດຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂຂອງການນໍາໃຊ້, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບລະບົບການທົດສອບນີ້, ມີເຫດຜົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1. ທັງສອງຂະຫນາດຂອງ torque motor controller ແມ່ນໃຫຍ່ເກີນໄປ, ບໍ່ສາມາດຕິດຕັ້ງໃນເວທີການທົດສອບ; 2. ການຕິດຕັ້ງອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ reducer ຈະເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດ torque motor controller ເພີ່ມເຕີມທີ່ຈະທົດສອບ, ດັ່ງນັ້ນ torque ການໂຫຼດສໍາລັບ dc servo motor controller ຂະຫນາດນ້ອຍບໍ່ສາມາດຖືກລະເລີຍ, ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບການໂຫຼດຂອງ torque motor controller, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າບາງ dc servo motor controller ຂະຫນາດນ້ອຍບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້; 3. ຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີແຮງບິດຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຕົວຫຼຸດຄວາມໄວທີ່ມີອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດ inertia ໃຫຍ່, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີທີ່ວັດແທກບໍ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນແລ່ນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີການທົດສອບການປະຕິບັດການໂຫຼດຂອງຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີ torque ບໍ່ເຫມາະສົມກັບຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີ servo dc ຂະຫນາດນ້ອຍ.