موتور بر اساس خروجی اینورتر PWM (مدولاسیون عرض پالس، سوئیچ سرعت بالا مشابه) روش هایی برای دستکاری، بنابراین جریان نشتی فرکانس بالا تولید می کند. عوامل زیر می تواند اندازه جریان نشتی سیستم را تعیین کند و مدارشکن های نشتی مناسب و اقدامات لازم را برای بهبود پدیده خاموش شدن مدار شکن نشتی پس از ارسال انتخاب کرد. اول از همه، سه سطح قبل از اینورتر، ترانسفورماتور منبع تغذیه، دستگاه انتقال موتور نقطه پلی اتیلن باید با هم، و سازگار با زمین باشد. اینورتر فرکانس بالا خروجی ولتاژ موج مربع است، زیرا در داخل سیم پیچ موتور و پوسته موتور ظرفیت معادل بین وجود دارد، سپس جریان نشتی. در صورت عدم اتصال به زمین یا بد بودن، پدیده نشتی وجود خواهد داشت. اندازه جریان نشتی عناصر عبارتند از: (1) جریان نشتی کابل (دو قسمت وجود دارد) قطع کننده مدار نشتی، جریان نشتی طول کابل را فیلتر می کند. جریان نشتی مبدل فرکانس، طول کابل موتور. (2) جریان نشتی فیلتر (از جمله مبدل فرکانس) (3) جریان نشتی موتور. برخی از سایت ها با استفاده از موتور کنترل اینورتر، می توانند مشکل نشتی، ده ها ولتاژ خزش v تا محدوده ولتاژ دویست ولت را ارائه دهند. با هدف بررسی این مشکل، به ویژه برای تجزیه و تحلیل این نوع پدیده، دلیل آن به شرح زیر است: بر اساس عملکرد نمودار کار موتور کنترل اینورتر، منبع تغذیه سه فاز پس از یکسو کننده پل یکسو کننده مبدل، فیلتر خازن به پل اینورتر (IGBT) از طریق پل اینورتر، سه فاز خروجی کنترل سه فاز فرکانس کار و ولت متناوب موتور را به صورت متناوب ارسال می کند. جریان متناوب 120 درجه در سیم پیچ استاتور موتور، یک میدان مغناطیسی دوار، باعث می شود که روتور بر روی سیم پیچ استاتور میدان مغناطیسی دوار تحت تأثیر چرخش فعال موتور سه فاز از طریق جریان مغناطیسی دوار، و بر اساس نیروی الکترومغناطیسی تولید کند اندازه نیروی الکتروموتور القایی به اندازه فرکانس سوئیچ IGBT و C× DV / DT بستگی دارد (مربوط به سرعت سوئیچ IGBT). دقت کنترل و پژواک دینامیک بیشتر است، پس از لمس بدنه احساس برق بیشتر می شود، از طرف دیگر، فرکانس سوئیچینگ IGBT کمتر است، مقدار موثر پوسته موتور القایی نیروی حرکتی (ولتاژ القایی) پس از کاهش، و از لمس بدنه احساس قدرت برای موتور ناهمزمان، ولتاژ موتور، کاهش می یابد. در کارخانه موتور، در جعبه اتصال داخل ترمینال ارت نصب کنید، سهولت در پل زدن زمین هنگامی که برای از بین بردن نیروی محرکه القایی اعمال می شود (حذف نشتی ناشی از ولتاژ) برای مقابله با لمس انسان، احساس موتور الکتریکی است، فرکانس سوئیچینگ فرکانس قدرت تقریباً 50 هرتز است، فرکانس برق معمولاً بسیار کم است. ضعیف) و کنترل اینورتر، زیرا فرکانس سوئیچینگ آن بسیار بالاتر از فرکانس کار است، بنابراین اینورتر در موتور کنترل نورد، پوسته موتور احساس نشت خواهد داشت.