AC servo motor kontrol cihazının mekanik titreşim arıza analizi
Ev » Blog » AC servo motor kontrol cihazının mekanik titreşim arıza analizi

AC servo motor kontrol cihazının mekanik titreşim arıza analizi

Görüntüleme: 0     Yazar: Site Editörü Yayınlanma Tarihi: 2020-07-24 Kaynak: Alan

Sor

facebook paylaşım butonu
twitter paylaşım butonu
hat paylaşma butonu
wechat paylaşım düğmesi
linkedin paylaşım butonu
ilgi alanı paylaşma düğmesi
whatsapp paylaşım butonu
kakao paylaşım butonu
snapchat paylaşım butonu
telgraf paylaşma butonu
bu paylaşım düğmesini paylaş


Her iki uçta 1 adet motor kontrol cihazı ve vidalı yatak, yatak boşluğundaki aşınmanın çok büyük olması veya gres rulmanının olmaması, rulman makarasının ve kafesin ciddi şekilde aşınmasından sonra ağır yüke neden olur. Rulman aşınma boşluğu, motor kontrolöründe ve vidalı rotor hizalama hatasının oluşmasına neden olacak, mekanik sistem titreşim üretecektir. Aşınmış rulman makarası ve kafesi sürtünmenin artmasına, 'tıkanmasına' yol açacak, aşırı yük nedeniyle 'aşırı yük alarmı' verilmemesi durumunda servo sistemin tepki süresini artırarak titreşime neden olacaktır. 2 motor kontrol cihazı rotor dengesizliği. Rotor dinamik dengesinin motor kontrol cihazının üretim hataları veya uzun süre kullanımdan sonra bozulması, 'titreşim motoru kontrol cihazı' gibi bir titreşim kaynağı üretebilir. Üç eksenli bükme. Şaftın bükülmesi, rotor dengesizliğinin durumuna benzer, titreşim kaynağı üretmenin yanı sıra, motor kontrol merkezi ve vidalı rotorun merkezi hizalama hatası üretebilir, mekanik tahrik sistemi titreşim üretebilir. 4 bağlantıdan sonra üretim hataları veya kullanım aşınması, iki parçanın kaplininde hizalama hatasına neden olabilir, özellikle döküm rijit kaplin kullanımı, kendi imalat hassasiyetinin zayıf olması nedeniyle, hizalama hatalarına daha yatkın olduğundan titreşimle sonuçlanır. İmalattaki 5 kılavuz rayı paralelliği, servo sistemin belirlenen pozisyonda kalamayacak şekilde tasarlanamamasına neden olacak, daha sonra servo motor kontrolörü, aradaki konumu bulmaya çalışacak ve geri besleme sistemini sürekli titreşimli motor kontrolörü yapacaktır. 6 kurşun vida ve kılavuz rayı paralellik hatası düzleminde. Vida takma işleminde paralellik hatası olan düzlem ve kılavuz düzlemi düzensiz yük nedeniyle motor kontrol cihazının titreşim üretmesine neden olacaktır. 7 vida bükme. Vidanın bükülmesinden sonra vidanın bükülmesi, radyal kuvvetin eksenel itme kuvvetine ek olarak etkilenecektir ve radyal kuvvet büyüktür, bükülme eğriliği saatleri radyal kuvvet küçüktür, aynı şekilde radyal kuvvet olmamalıdır, aynı zamanda titreşimin mekanik iletim sistemini de yapacaktır.

HOPRIO grubu, profesyonel bir kontrolör ve motor üreticisi olup 2000 yılında kurulmuştur. Grubun merkezi Jiangsu Eyaleti, Changzhou Şehrindedir.

Hızlı Bağlantılar

Bize Ulaşın

WhatsApp: +86 18921090987 
Tel: +86- 18921090987 
Ekle: No.19 Mahang Güney Yolu, Wujin Yüksek Teknoloji Bölgesi, Changzhou Şehri, Jiangsu Eyaleti, Çin 213167
Mesaj bırakın
BİZE ULAŞIN
Telif Hakkı © 2024 ChangZhou Hoprio E-Ticaret Co., Ltd. Tüm Hakları Saklıdır. Site haritası | Gizlilik Politikası