Mechanical vibration fault analysis ng ac servo motor controller
Bahay » Blog » Mechanical vibration fault analysis ng ac servo motor controller

Mechanical vibration fault analysis ng ac servo motor controller

Mga Pagtingin: 0     May-akda: Site Editor Oras ng Pag-publish: 2020-07-24 Pinagmulan: Site

Magtanong

button sa pagbabahagi ng facebook
button sa pagbabahagi ng twitter
pindutan ng pagbabahagi ng linya
buton ng pagbabahagi ng wechat
button sa pagbabahagi ng linkedin
Pindutan ng pagbabahagi ng pinterest
pindutan ng pagbabahagi ng whatsapp
button sa pagbabahagi ng kakao
button sa pagbabahagi ng snapchat
pindutan ng pagbabahagi ng telegrama
ibahagi ang button na ito sa pagbabahagi


1 motor controller sa magkabilang dulo at turnilyo pagkatapos ng bearing wear sa bearing clearance ay masyadong malaki, o tindig ang kakulangan ng grease bearing roller at cage wear pagkatapos ng malubhang sanhi ng mabigat na load. Pagkatapos tindig wear gap ay magiging sanhi ng motor controller at turnilyo rotor alignment error na umiiral, ang mekanikal na sistema upang makabuo ng jitter. Ang pagod na bearing roller at cage ay magdudulot ng pagtaas ng friction, humantong sa 'block', sa kaso ng hindi humantong sa 'overload alarm', dahil sa mabigat na pagkarga, tataas ang oras ng pagtugon ng servo system, na nagiging sanhi ng vibration. 2 motor controller rotor hindi balanse. Motor controller ng rotor dynamic na balanse sa pagmamanupaktura ng mga depekto o deteriorate pagkatapos ng mahabang panahon na paggamit, ay maaaring gumawa ng tulad ng 'vibration motor controller' vibration source. Tatlong axis ng baluktot. Shaft baluktot ay katulad sa kondisyon ng rotor kawalan ng timbang, sa karagdagan upang makabuo ng vibration source, din ay maaaring makabuo ng motor controller center at ang sentro ng turnilyo rotor alignment error, mechanical drive system upang makabuo ng jitter. Pagkatapos ng 4 pagkabit pagmamanupaktura depekto o paggamit wear ay maaaring maging sanhi ng alignment error ng pagkabit ng dalawang bahagi, lalo na ang paggamit ng paghahagis matibay pagkabit, dahil sa pagmamanupaktura katumpakan ng kanyang sarili ay mahirap, mas madaling kapitan ng sakit sa alignment error na nagreresulta sa vibration. 5 guide rail parallelism sa pagmamanupaktura ay magreresulta sa mahinang posisyon servo system ay hindi maitalaga upang manatili sa itinalagang posisyon, pagkatapos servo motor controller ay patuloy na sinusubukang hanapin ang posisyon at feedback system sa pagitan, gumawa ng tuloy-tuloy na vibration motor controller. 6 sa eroplano ng lead turnilyo at guide rail parallelism error. Screw sa proseso ng pag-install at gabayan ang eroplano na may parallelism error ay gagawin ang motor controller dahil sa hindi pantay na pagkarga ay gumagawa ng vibration. 7 turnilyo baluktot. Turnilyo baluktot pagkatapos ng tornilyo ay maaapektuhan ng mga pagbabago bilang karagdagan sa pamamagitan ng ehe thrust ng radial force at radial force ay malaki, malaking baluktot curvature oras radial force ay maliit, ang parehong doon ay dapat na walang radial force ay gagawin din ang mechanical transmission system ng vibration.

Ang HOPRIO group ay isang propesyonal na tagagawa ng controller at motors, ay itinatag noong 2000. Group headquarters sa Changzhou City, Jiangsu Province.

Mga Mabilisang Link

Makipag-ugnayan sa Amin

WhatsApp: +86 18921090987 
Tel: +86- 18921090987 
Idagdag: No.19 Mahang South Road, Wujin High-tech District, Changzhou City, Jiangsu Province, China 213167
Mag-iwan ng Mensahe
CONTACT US
Copyright © 2024 ChangZhou Hoprio E-Commerce Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Sitemap | Patakaran sa Privacy