Mekanikal na panginginig ng boses na pagsusuri ng AC servo motor controller
Home » Blog » Mekanikal na Pag -aaral ng Pagkabigong Pang -Vibrate ng AC Servo Motor Controller

Mekanikal na panginginig ng boses na pagsusuri ng AC servo motor controller

Views: 0     May-akda: Site Editor Publish Oras: 2020-07-24 Pinagmulan: Site

Magtanong

Button sa Pagbabahagi ng Facebook
Button sa Pagbabahagi ng Twitter
Button sa Pagbabahagi ng Linya
Button ng Pagbabahagi ng WeChat
Button sa Pagbabahagi ng LinkedIn
Button ng Pagbabahagi ng Pinterest
pindutan ng pagbabahagi ng whatsapp
pindutan ng pagbabahagi ng Kakao
Button ng Pagbabahagi ng Snapchat
Button ng Pagbabahagi ng Telegram
Button ng Pagbabahagi ng Sharethis


1 Motor Controller sa magkabilang dulo at tornilyo pagkatapos ng tindig na suot sa clearance ng tindig ay napakalaki, o nagdadala ng kakulangan ng grasa na nagdadala ng roller at hawla ng hawla pagkatapos ng malubhang sanhi ng mabibigat na pag -load. Matapos ang pagdadala ng puwang ng pagsusuot ay magiging sanhi ng error sa pag -align ng pag -align ng motor at umiiral ang error sa pag -align ng tornilyo, ang mekanikal na sistema upang makabuo ng jitter. Ang Worn Bearing Roller at Cage ay magiging sanhi ng pagtaas ng friction, humantong sa 'naharang', sa kaso na hindi humantong sa 'labis na alarma', dahil sa mabibigat na pag -load, ay tataas ang oras ng pagtugon ng sistema ng servo, na nagdudulot ng panginginig ng boses. 2 hindi balanse ng rotor ng motor. Ang motor controller ng rotor dynamic na mga depekto sa pagmamanupaktura ng balanse o pagkasira pagkatapos ng mahabang oras ng paggamit, ay maaaring makagawa tulad ng mapagkukunan ng panginginig ng boses na 'panginginig ng boses'. Tatlong axis ng baluktot. Ang baluktot ng shaft ay katulad ng kondisyon ng kawalan ng timbang ng rotor, bilang karagdagan sa paggawa ng mapagkukunan ng panginginig ng boses, maaari ring makagawa ng sentro ng controller ng motor at ang sentro ng error sa pag -align ng rotor ng tornilyo, mechanical drive system upang makabuo ng jitter. Matapos ang 4 na pagkabit ng mga depekto sa pagmamanupaktura o paggamit ng pagsusuot ay maaaring maging sanhi ng pagkakamali sa pagkakahanay ng pagkabit ng dalawang bahagi, lalo na ang paggamit ng paghahagis ng mahigpit na pagkabit, dahil sa katumpakan ng pagmamanupaktura ng sarili ay mahirap, mas madaling kapitan ng mga pagkakamali sa pagkakahanay na nagreresulta sa panginginig ng boses. 5 Gabay sa Rail Parallelism sa Paggawa ay magreresulta sa hindi magandang posisyon ng servo system ay hindi maitalaga upang manatili sa itinalagang posisyon, kung gayon ang servo motor controller ay patuloy na susubukan na hanapin ang posisyon at sistema ng feedback sa pagitan, gumawa ng patuloy na panginginig ng boses na magsusupil. 6 sa eroplano ng lead screw at gabay sa error sa paralelismo ng riles. Screw sa proseso ng pag -install at gabayan ang eroplano na may error sa paralelismo ay gagawing magsusupil ng motor dahil sa hindi pantay na pag -load ay gumagawa ng panginginig ng boses. 7 baluktot na tornilyo. Ang baluktot ng tornilyo pagkatapos ng tornilyo ay maaapektuhan ng mga pagbabago bilang karagdagan sa pamamagitan ng axial thrust ng radial force at ang radial force ay malaki, malaking baluktot na kurbada na oras ng radial na puwersa ay maliit, ang parehong walang dapat na lakas ng radial ay gagawa din ng mekanikal na sistema ng paghahatid ng panginginig ng boses.

Ang Hoprio Group Isang propesyonal na tagagawa ng magsusupil at motor, ay itinatag noong 2000.

Mabilis na mga link

Makipag -ugnay sa amin

WhatsApp: +86 18921090987 
Tel: +86-18921090987 
Idagdag: No.19 Mahang South Road, Wujin High-Tech District, Changzhou City, Jiangsu Province, China 213167
Mag -iwan ng mensahe
Makipag -ugnay sa amin
Copyright © 2024 Changzhou Hoprio E-Commerce Co, Ltd Lahat ng karapatan ay nakalaan. Sitemap | Patakaran sa Pagkapribado