Analisi dei guasti dovuti alle vibrazioni meccaniche del controller del servomotore CA
Casa » Blog » Analisi dei guasti dovuti alle vibrazioni meccaniche del controller del servomotore CA

Analisi dei guasti dovuti alle vibrazioni meccaniche del controller del servomotore CA

Visualizzazioni: 0     Autore: Editor del sito Orario di pubblicazione: 2020-07-24 Origine: Sito

Informarsi

pulsante di condivisione di Facebook
pulsante di condivisione su Twitter
pulsante di condivisione della linea
pulsante di condivisione wechat
pulsante di condivisione linkedin
pulsante di condivisione di Pinterest
pulsante di condivisione di whatsapp
pulsante di condivisione Kakao
pulsante di condivisione di Snapchat
pulsante di condivisione del telegramma
condividi questo pulsante di condivisione


1 controller del motore su entrambe le estremità e vite dopo che l'usura del cuscinetto sul gioco del cuscinetto è troppo grande, o la mancanza di grasso del rullo del cuscinetto e l'usura della gabbia dopo aver causato gravemente il carico pesante. Dopo che il gioco di usura del cuscinetto provoca un errore di allineamento del controller del motore e del rotore della vite, il sistema meccanico produce jitter. Il rullo del cuscinetto e la gabbia usurati causeranno un aumento dell'attrito, portando al 'blocco', nel caso in cui non si verifichi un 'allarme di sovraccarico', a causa del carico pesante, aumenterà il tempo di risposta del servosistema, provocando vibrazioni. 2 sbilanciamento del rotore del controller del motore. Il controller del motore del bilanciamento dinamico del rotore presenta difetti di fabbricazione o si deteriora dopo un uso prolungato, può produrre una fonte di vibrazione simile al 'controller del motore a vibrazione'. Tre assi di piegatura. La flessione dell'albero è simile alla condizione di squilibrio del rotore, oltre a produrre una fonte di vibrazione, può anche produrre il centro del controller del motore e l'errore di allineamento del centro della vite del rotore, il sistema di azionamento meccanico produce jitter. Dopo 4 giunti, difetti di fabbricazione o usura possono causare errori di allineamento dell'accoppiamento di due parti, in particolare l'uso di giunti rigidi in fusione, a causa della scarsa precisione di fabbricazione, gli errori di allineamento sono più soggetti a vibrazioni. 5 Il parallelismo della guida nella produzione risulterà in una posizione inadeguata del servosistema che non può essere designato per rimanere nella posizione designata, quindi il controller del servomotore continuerà a cercare la posizione e il sistema di feedback in mezzo, creando una vibrazione continua del controller del motore. 6 nel piano dell'errore di parallelismo della vite di comando e della rotaia di guida. Avvitare il processo di installazione e guidare il piano con l'errore di parallelismo, il controller del motore a causa del carico irregolare produrrà vibrazioni. 7 piegatura delle viti. La flessione della vite dopo la vite sarà influenzata dai cambiamenti oltre che dalla spinta assiale della forza radiale e la forza radiale è grande, le ore di curvatura di flessione grandi e la forza radiale sono piccole, lo stesso non dovrebbe esserci forza radiale renderà anche il sistema di trasmissione meccanica delle vibrazioni.

Il gruppo HOPRIO, un produttore professionale di controller e motori, è stato fondato nel 2000. Sede del gruppo nella città di Changzhou, provincia di Jiangsu.

Collegamenti rapidi

Contattaci

WhatsApp: +86 18921090987 
Tel: + 18921090987 
Aggiungere: No.19 Mahang South Road, distretto high-tech di Wujin, città di Changzhou, provincia di Jiangsu, Cina 213167
Lasciate un messaggio
CONTATTACI
Copyright © 2024 ChangZhou Hoprio E-Commerce Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Mappa del sito | politica sulla riservatezza