Dogguain የ Yuntioi ሞተር ከፍተኛ አፈፃፀም-ዋጋ ጥምር
ቤት » ብሎግ » ዶንጋን ያቸን ሞተር ከፍተኛ አፈፃፀም-ዋጋ ጥምር

Dogguain የ Yuntioi ሞተር ከፍተኛ አፈፃፀም-ዋጋ ጥምር

እይታዎች: 0     ደራሲ: የጣቢያ አርታኢዎች ጊዜ: 2020-11-12 መነሻ ጣቢያ

ጠየቀ

የፌስቡክ መጋራት ቁልፍ
ትዊተር መጋሪያ ቁልፍ
የመስመር መጋራት ቁልፍ
የዌክቲንግ መጋሪያ ቁልፍ
LinkedIn መጋሪያ ቁልፍ
የፒንቲስት መጋራት ቁልፍ
WhatsApp መጋሪያ ቁልፍ
የ Kakao መጋሪያ ቁልፍ
የ Snaphat የማጋሪያ ቁልፍ
የቴሌግራም መጋራት አዝራር
የአክሲዮን መጋቢ ቁልፍ

ዩንታኒ ሁለት ኤም ወይም የዲሲ ሞተር ጭነት መድረክ, አግድም እና ቀጥ ያለ እንቅስቃሴ, እንደ ካሜራ ሃውንድዳ. የ Yunni ማሽከርከር በአጠቃላይ ቀርፋፋ እና ትክክለኛነት መቀያየር ነው, ስለሆነም የዩኒ ሞተር ሽርሽር ፈጣን የቀዘቀዘ ጥያቄ ከፍተኛ አይደለም, ስለሆነም ዝቅተኛ የፍጥነት ጥያቄን መጠቀም ሥራውን በመደበኛነት እንዲሠራ ሊያደርግ ይችላል. የሚከተለው የ Yunti Brishyfice የሞተር ቁጥጥር ተሞክሮ ነው.

የመቆጣጠሪያ ኮድ እንደሚከተለው ነው-

PWM_Chanal1 = ክንድ_ሲን_እንዴት (Cardate_angle_elc) * 500 + 500;

PWM_Chanel2 = GRM_SIN_SIN_F32 (Markate_angle_elecc + 2. 0004f) * 500 + 500;

PWM_Chanel3 = GRM_SIN_SIN_F32 (Markate_angle_elec. 189f) * 500 + 500;

የተከፈተ loop መቆጣጠሪያ እራሱ አሽከርክር የማይዛመድ ከሆነ ከ ctor ክተር ቁጥጥር እና መግነጢሳዊ crcor እና መግነጢሳዊ crcors አቅጣጫ አንፃር ከእይታ አንፃር ችግር ነው! ልዩ ክስተት የተከፈተ loop የመቆጣጠሪያ ሞተር ማሽከርከር, የሞተር ድግስ ፍጥነት ይጨምራል እና በ ዑደቶች ውስጥ መቀነስ, ከማግኔት መቀየሪያ ጋር ማድረግ አለበት.

ይህንን ችግር እንዴት መፍታት እንደሚቻል? በጣም ቀላል, ከተለመደው የ PID ዝግ-loop ቁጥጥር, Doguguan Yuntai ሞተር በጣም የተጠናቀቀው በጣም የተጠናቀቁ ናቸው.

የተዘበራረቀ የሎፕ ዳሳሽ በ groscop ላይ የተጠናቀቀው በእውነተኛ ልኬ, የፍጥነት ቁጥጥር, በጣም የተረጋገጠ ነው! ግን ብዙ ብቃቶች አሉ

-12, ቁጥጥር, 200, 500 ደርዘን,

2: - ልኬቶችን ማስተካከል ምንም ያህል ቢሆን ምንም ይሁን ምን ጥብቅ መሆን አለበት.

የጥያቄው የቤት ውስጥ አጠቃቀም ከፍተኛ አይደለም, ከቤት ውጭ በአንጻራዊ ሁኔታ ከፍ ያለ ነው.

የ Hriperio ቡድን የመቆጣጠሪያ እና ሞተርስ ሙያዊ አምራች በ 2000 የተቋቋመ ሲሆን በቼዞ ከተማ ከተማ, ጂያንስሱሱ ግዛት ውስጥ የቡድን ዋና መሥሪያ ቤት.

ፈጣን አገናኞች

እኛን ያግኙን

WhatsApp: + 86 18921090987 
ቴል: +86 - 18921090987 
ኢሜል: sales02@hoprio.com
ያክሉ: - Lo.19 ማሃንግ ደቡብ ጎዳና, Wujin ከፍተኛ የቴክኖሎጂ አውራጃ, ቻይና 213167
መልእክት ይተው
እኛን ያግኙን
የቅጂ መብት 2024 chalzhuu hovioo ho.bd., LCD. መብቱ በህግ የተጠበቁ ናቸው. ጣቢያ | የግላዊነት ፖሊሲ