ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນສຽງກົນຈັກຂອງ dc servo motor controller?
ບ້ານ » ບລັອກ » ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນສຽງກົນຈັກຂອງ dc servo motor controller?

ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນສຽງກົນຈັກຂອງ dc servo motor controller?

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2020-08-03 ທີ່ມາ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ kakao
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ Snapchat
ປຸ່ມການແບ່ງປັນໂທລະເລກ
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ສິ່ງລົບກວນແມ່ນໜຶ່ງໃນສາມມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ລົບກວນສາທາລະນະໃນສັງຄົມສະໄໝໃໝ່. ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​, ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ສໍາ​ລັບ​ມາດ​ຕະ​ຖານ (ISO​) ລະ​ບຸ​ຄົນ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສຽງ​. ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາສໍາລັບທຸກປະເພດຂອງສິ່ງລົບກວນໄຟຟ້າຍັງເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານຈໍາກັດທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ເຄື່ອງຄວບຄຸມມໍເຕີແມ່ນຫນຶ່ງໃນແຫຼ່ງສຽງຂອງສຽງ, ຕົວຄວບຄຸມໃນເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ລົດໃຫຍ່, ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການແລະສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານແລະຊາວກະສິກອນແລະອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແລະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຊີວິດຂອງຄົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນຈາກເຄື່ອງຄວບຄຸມມໍເຕີ, ການຜະລິດເຄື່ອງຄວບຄຸມມໍເຕີທີ່ມີສຽງຕ່ໍາ, ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະດວກສະບາຍແລະງຽບສະຫງົບແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ອອກແບບແລະຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະຄົນ. ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນແລະສິ່ງລົບກວນຂອງ motor dc brushless ສໍາລັບເຫດຜົນຫຼາຍ, ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ປະມານໃນສິ່ງລົບກວນກົນຈັກແລະສຽງໄຟຟ້າ. ມີສິ່ງລົບກວນກົນຈັກປະຖົມແລະສາເຫດຂອງສິ່ງລົບກວນກົນຈັກ. 1. ສຽງເກິດ. ຮ່ວມມືທີ່ຈະບໍ່ເຫມາະສົມເນື່ອງຈາກວ່າຂະຫນາດຂອງ bearing chamber, ສຽງຫມຸນກັບ rotor motor controller. ບານບໍ່ແມ່ນຮອບຫຼືພາຍໃນປະສົມ, ທີ່ເກີດຈາກການປະທະກັນລະຫວ່າງພວກມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນແລະສິ່ງລົບກວນ. ການຮັບຜິດຊອບຂອງມູນຄ່າຄວາມກົດດັນແມ່ນ undeserved, ສາເຫດຂອງການສັ່ນສະເທືອນຂອງ raceway ຈຸນລະພາກສາມາດຜະລິດສິ່ງລົບກວນ. 2. ເນື່ອງຈາກສິ່ງລົບກວນ rotor ບໍ່ສົມດູນ. 3. ສະພາແຫ່ງ eccentricity ທີ່ເກີດຈາກສິ່ງລົບກວນ. ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນກົນຈັກຂອງ motor brushless dc ຄວນຮັບຮອງເອົາວິທີການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1. ຮັບຜິດຊອບການຜະນຶກເຂົ້າກັນທົ່ວໄປຄວນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ debris ເຂົ້າໄປໃນ. 2. Bearing ໃນການປະກອບ, demagnetization ທໍາຄວາມສະອາດ, degreasing ແລະເອກະສານທາດເຫຼັກ. ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ທໍາ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ລູກ​ປືນ​ທໍາ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ສິ່ງ​ລົບ​ກວນ​ກ​່​ວາ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ 2 ~ 3 db​. ນໍ້າມັນຄວນສະອາດ, ບໍ່ມີຝຸ່ນແລະສິ່ງເສດເຫຼືອ. 3. ດ້ວຍວົງແຫວນນອກຂອງແບ້ແລະສະພາການຮັບຜິດຊອບ, ວົງແຫວນພາຍໃນແລະ shaft, ປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ຄວນແຫນ້ນເກີນໄປ. ດ້ວຍວົງແຫວນນອກຂອງແບ້ແລະຫ້ອງແບກ, ການເກັບກູ້ radial ຄວນຢູ່ໃນລະດັບຂອງ 3 ~ 9 microns. 4. ເພື່ອລົບລ້າງການເກັບກູ້ axial ຂອງ rotor, bearing ຕ້ອງມີຄວາມກົດດັນທີ່ເຫມາະສົມ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເລືອກເຄື່ອງຊັກຜ້າພາກຮຽນ spring waveform ຫຼືສາມຈຸດ elastic washer, ແລະກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍ shaft ທ້າຍຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. 5. ໃຊ້ວິທີການຫນັກຫຼືຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າສໍາລັບການແກ້ໄຂ rotor dynamic unbalance. 6. ເຫຼັກແມ່ເຫຼັກທີ່ມີ shaft ຜົນຜະລິດລະຫວ່າງ cushion ຕື່ມວັດສະດຸ, ດູດຊຶມການສັ່ນສະເທືອນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ rotor ໃນຂະບວນການຂອງ commutation, ໃນເວລາດຽວກັນຫຼີກເວັ້ນການ shaft ຜົນຜະລິດການເຊື່ອມຕໍ່ rigid ກັບໂລກພາຍນອກ, ແລະການສັ່ນສະເທືອນພາຍນອກແມ່ນໄດ້ຜ່ານແມ່ເຫຼັກ, torque excitation ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການກາຍພັນ. ປ້ອງກັນຄວາມຖີ່ຂອງການຫມຸນ ແລະສຽງສະທ້ອນການໂຫຼດທີ່ເກີດຈາກອາກາດ.

ກຸ່ມ HOPRIO ເປັນຜູ້ຜະລິດມືອາຊີບຂອງການຄວບຄຸມແລະມໍເຕີ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ 2000. ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງກຸ່ມຢູ່ໃນເມືອງ Changzhou, ແຂວງ Jiangsu.

ລິ້ງດ່ວນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

WhatsApp: +86 18921090987 
ໂທ: +86- 18921090987 
ອີເມວ: sales02@hoprio.com
ເພີ່ມ: No.19 Mahang South Road, Wujin High-tech District, Changzhou City, Jiangsu Province, ຈີນ 213167
ຝາກຂໍ້ຄວາມ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ສະຫງວນ ລິຂະສິດ © 2024 ChangZhou Hoprio E-Commerce Co., Ltd. ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ