چگونه می توان سر و صدای مکانیکی کنترل کننده موتور DC Servo را کاهش داد؟
خانه » وبلاگ » چگونه می توان سر و صدای مکانیکی کنترل کننده موتور DC Servo را کاهش داد؟

چگونه می توان سر و صدای مکانیکی کنترل کننده موتور DC Servo را کاهش داد؟

نمایش ها: 0     نویسنده: ویرایشگر سایت زمان انتشار: 2020-08-03 مبدا: محل

پرسیدن

دکمه اشتراک گذاری فیس بوک
دکمه اشتراک گذاری توییتر
دکمه به اشتراک گذاری خط
دکمه اشتراک گذاری WeChat
دکمه اشتراک گذاری LinkedIn
دکمه اشتراک گذاری Pinterest
دکمه اشتراک گذاری WhatsApp
دکمه اشتراک گذاری کاکائو
دکمه اشتراک گذاری اسنپ چت
دکمه اشتراک تلگرام
دکمه اشتراک گذاری Sharethis

سر و صدا یکی از سه آلودگی مهم محیط زیست در جامعه مدرن است. به منظور محافظت از سلامت مردم ، سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) مردم اجازه می دهد تا استانداردهای صوتی اجازه دهند. در کشور ما برای انواع نویز الکتریکی نیز استاندارد محدودیت مربوطه را رقم زد. کنترل کننده موتور یکی از منبع صوتی سر و صدا ، کنترل کننده لوازم خانگی ، خودروها ، لوازم اداری و سلامت کارگران و دهقانان و سایر صنایع است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و از نزدیک با زندگی مردم ارتباط دارد. بنابراین ، تا آنجا که ممکن است برای کاهش نویز از کنترلر موتور ، تولید کنترل کننده موتور کم سر و صدا ، برای ایجاد یک محیط زندگی راحت و آرام ، مسئولیت هر طراح و تولید کننده است. به دلایل بسیاری باعث لرزش و سر و صدای موتور DC بدون برس می شود ، تقریباً می تواند در سر و صدای مکانیکی و سر و صدای الکترومغناطیسی خلاصه شود. سر و صدای مکانیکی اولیه و دلایل سر و صدای مکانیکی وجود دارد. 1. سر و صدای تحمل. همکاری کنید تا به دلیل بلبرینگ و اندازه محفظه یاتاقان مناسب نباشید ، نویز چرخش با کنترل کننده موتور روتور. توپ دور یا داخلی مخلوط داخلی نیست و ناشی از برخورد بین آنها لرزش و سر و صدا ایجاد می کند. تحمل مقدار استرس کم تحرک است ، علت لرزش میکرو سطح Raceway نیز می تواند نویز ایجاد کند. 2. به دلیل نویز روتور نامتعادل. 3. مونتاژ عجیب و غریب ناشی از سر و صدا. کاهش سر و صدای مکانیکی موتور DC بدون برس باید روشهای زیر را اتخاذ کند: 1. برای جلوگیری از ورود زباله ها باید یاتاقان مهر و موم شده عمومی اتخاذ شود. 2. تحمل در مونتاژ ، تمیز کردن عواملی ، تخریب و آهن. پس از تمیز کردن تمیز کردن یاتاقان قبل از تحمل سر و صدا از عموماً 2 ~ 3 دسی بل کاهش می یابد. گریس باید تمیز باشد ، حاوی گرد و غبار و ناخالصی نیست. 3. با حلقه بیرونی بلبرینگ و محفظه یاتاقان ، حلقه داخلی و شافت ، معمولاً نباید خیلی محکم باشد. با حلقه بیرونی بلبرینگ و محفظه یاتاقان ، ترخیص کالا از گمرک شعاعی باید در محدوده 9 میکرون 3 باشد. 4. برای از بین بردن ترخیص محوری روتور ، یاتاقان باید فشار مناسب باشد. به طور کلی واشر بهار موج موج یا واشر الاستیک سه نقطه و در پایان شفت را در صورت لزوم انتخاب کنید. 5. از روش سنگین یا تشدید کننده برای تصحیح عدم تعادل پویا روتور استفاده کنید. 6. فولاد مغناطیسی با شافت خروجی بین مواد پر کننده کوسن ، لرزش ریز روتور را در فرآیند جابجایی جذب می کند ، در عین حال از اتصال سفت و سخت بار شافت خروجی با دنیای خارج خودداری کنید و لرزش خارجی به آهنرباها منتقل می شود ، گشتاور تحریک تأثیر می گذارد که توسط جهش ایجاد می شود. از فرکانس چرخشی و نویز رزونانس بار ناشی از هوا جلوگیری کنید.

گروه Hoprio یک تولید کننده حرفه ای کنترل کننده و موتورها ، در سال 2000 تأسیس شد. دفتر مرکزی گروه در شهر چانگژو ، استان جیانگسو.

پیوندهای سریع

با ما تماس بگیرید

WhatsApp: +86 18921090987 
تلفن: +86-18921090987 
ایمیل: sales02@hoprio.com
اضافه کردن: شماره 19 جاده Mahang South ، Wujin منطقه پیشرفته ، شهر Changzhou ، استان جیانگسو ، چین 213167
یک پیام بگذارید
با ما تماس بگیرید
کپی رایت © 2024 Changzhou Hoprio E-Commerce Co. ، Ltd. کلیه حقوق محفوظ است. نقشه سایت | سیاست حفظ حریم