Controllo della velocità del motore elettrico economico ($ 10, 4HP, Arduino, PWM)
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Controllo della velocità del motore elettrico economico ($ 10, 4HP, Arduino, PWM)

Visualizzazioni: 0     Autore: Editor del sito Publish Tempo: 2020-10-29 Origine: Sito

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Sto costruendo il veicolo elettrico più efficiente del mondo.
Si prega di controllare il sito Web nel link qui sotto.
Spero che l'auto sia economica in modo che tutti possano permetterselo.
Quindi sto progettando e producendo il mio controller motori economico.
Il mio design è quello di utilizzare circa 10 MOSFET PWM controllati da Arduino per controllare efficacemente la velocità del motore da 10 a 20 cavalli di auto.
La prima parte che ho testato ha due MOSFET sullo stesso radiatore.
Sono stato in grado di testare fino alle 20:00 P e il MOSFET è stato riscaldato solo a 47 ° C.
Se alzo la tensione a 48 V a 20 A, posso controllare 1. 3HP.
Questo controller è perfetto per grandi biciclette elettriche o piccole motociclette elettriche con parti al prezzo di circa $ 10.
Controller dell'elenco di parti (
ho usato Arduino mega ma puoi usare l'interruttore timer o altri micro devicecontroller) 2 mosfet (ho usato n-
road 60 v 30 amp qfp30n06l) diodi (ho
usato 4 1n5404) mazzo di head (
ho usato per 14 o 14 anni? amplificatori, 22 g per segnali)
Busbarfirst Ho saldato il filo al cavo MOSFET.
Li ho separati con cura in modo da avere spazio per la saldatura.
Sul perno del cancello ho saldato un filo da 22 g.
Ho saldato 18 g di fili sul drenaggio e sulla fonte elettrica.
Ho messo il tubo di restringimento del calore su qualsiasi parte esposta fino al MOSFET.
Ho quindi collegato il cancello, la fonte e lo scarico dei due MOSFET.
Li ho collegati sull'autobus.
Ho collegato un filo da 22 g allo scarico sul bus.
La porta e il tubo di scarico sono attaccati alla breadboard.
La resistenza da 1 K viene utilizzata come resistenza a discesa per scaricare il cancello quando non ho alimentazione.
Il cancello viene quindi collegato al pin digitale 13 sull'Arduino.
Lo scarico è collegato al perno GND Arduino.
Quindi collego il potenziometro all'Arduino per controllare la velocità e lo schermo LCD (opzionale).
Dopo aver applicato un po 'di pasta termica sul retro del radiatore, ho riparato i bulloni MOSFET al radiatore.
Uso Arduino Digital Pin 13 perché fa PWM a una tensione di circa 1.000 Hz.
Il suono della maggior parte dei motori è fastidioso, ma la frequenza può cambiare se si desidera.
Questo programma è molto semplice.
Basta immettere una variabile dal pin analogico della padella di misurazione.
Questo valore viene quindi utilizzato per modificare il ciclo di lavoro PWM.
Ecco un piccolo esempio del programma.
La pentola è coperta dall'esercito di Arduinos.
Il tergicristallo sull'Arduino fa cadere la tensione tra 0 e 5 quando si ruota.
La funzione di lettura analogica accetta la caduta di tensione.
L'abbiamo usato nella funzione AnalogWrite che ha creato l'impulso PWM.
Int pwm = 13 analogread (pentola); AnalogWrite (PWM, POT/4);
Ho installato un termometro su uno dei MOSFET, ho testato molte correnti diverse e monitorato la temperatura.
Posso eseguire il 17A abbastanza lungo e la temperatura è stabile a 47 ° C.
La corrente massima è superiore a 20 anni.
Non ho un motore grande, quindi uso 4 motori da 12 V e 4 lampadine come carico.
Quando ottengo un motore più grande e faccio un pacco batteria più grande, inizio a testare un controller più grande di 10-20 CV.
Ho testato il mio controller con una batteria a ioni di litio fatta in casa.
Uso 8 unità in parallelo e utilizzo fino a 5 gruppi di 20 V di fila usando 40 unità.
Quando l'ho testato in circa 20 minuti, ho notato che la mia batteria è diventata molto calda e la tensione è diminuita molto.

Hoprio Group Un produttore professionista di controller e motori, è stato istituito nel 2000. Sede del gruppo a Changzhou City, provincia di Jiangsu.

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