Günstige Elektromotor -Geschwindigkeitskontrolle ($ 10, 4 PS, Arduino, PWM)
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Günstige Elektromotor -Geschwindigkeitskontrolle ($ 10, 4 PS, Arduino, PWM)

Ansichten: 0     Autor: Site Editor Veröffentlichung Zeit: 2020-10-29 Herkunft: Website

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Ich baue das effizienteste Elektrofahrzeug der Welt.
Bitte überprüfen Sie die Website im folgenden Link.
Ich hoffe, das Auto ist billig, damit sich jeder es leisten kann.
Also entworfene und fertige ich meinen eigenen billigen Motorcontroller.
Mein Entwurf ist es, etwa 10 MOSFET -PWM -PWM zu verwenden, die von Arduino gesteuert werden, um die Geschwindigkeit des 10 bis 20 PS -Motors des Autos effektiv zu steuern.
Der erste Teil, den ich getestet habe, hat zwei MOSFETs auf demselben Kühler.
Ich konnte bis zu 20 Uhr morgens testen und das MOSFET wurde nur auf 47 ° C erhitzt.
Wenn ich die Spannung auf 48 V bei 20 a erhöhe, kann ich 1. 3 PS steuern.
Dieser Controller eignet sich perfekt für große elektrische Fahrräder oder kleine elektrische Motorräder mit Teilen zu knapp 10 US -Dollar.
Teillisten-Controller (
ich habe Arduino Mega verwendet, aber Sie können
Straße 60 V 30 Amp qfp30n06L) Dioden (
einen Timerschalter oder andere Micro DeviceController verwenden) 2 MOSFETS (ich benutzte N-
ich verwendet 4 1N5404 ). Verstärker, 22g für Signale)
Busbarfirst Ich habe den Draht an die MOSFET -Leitung gelötet.
Ich trennte sie sorgfältig, damit ich Platz zum Schweißen hatte.
Auf dem Gate Pin habe ich einen 22G -Draht geschweißt.
Ich schweißte 18 g Drähte am Abfluss und die elektrische Quelle.
Ich habe das Wärmeschrumpfrohr auf jeden exponierten Teil bis zum MOSFET gesteckt.
Ich habe dann das Tor, die Quelle und den Abfluss der beiden MOSFETs verbunden.
Ich habe sie im Bus angeschlossen.
Ich habe einen 22G -Draht mit dem Abfluss am Bus angeschlossen.
Die Tür und das Abflussrohr sind am Brotbrett befestigt.
Der 1 -K -Widerstand wird als Dropdown -Widerstand verwendet, um das Tor abzuleiten, wenn ich keine Stromversorgung habe.
Das Tor wird dann mit dem digitalen Pin 13 auf dem Arduino verbunden.
Der Abfluss ist mit dem Arduino GND -Pin verbunden.
Anschließend verbinde ich das Potentiometer mit dem Arduino, um die Geschwindigkeit und den LCD -Bildschirm (optional) zu steuern.
Nachdem ich eine thermische Paste auf die Rückseite des Kühlers aufgetragen hatte, fixierte ich die MOSFET -Schrauben am Kühler.
Ich benutze Arduino Digital Pin 13, weil es PWM bei einer Spannung von etwa 1.000 Hz erfolgt.
Der Klang der meisten Motoren ist ärgerlich, aber die Frequenz kann sich ändern, wenn Sie möchten.
Dieses Programm ist sehr einfach.
Geben Sie einfach eine Variable aus dem analogen Stift der Messpfanne ein.
Dieser Wert wird dann verwendet, um den PWM -Arbeitszyklus zu ändern.
Hier ist ein kleines Beispiel für das Programm.
Der Topf wird von der Arduinos -Armee bedeckt.
Der Scheibenwischer auf dem Arduino lässt die Spannung beim Drehen zwischen 0 und 5 fallen.
Die analoge Lesefunktion akzeptiert den Spannungsabfall.
Wir haben dies in der Analogwrite -Funktion verwendet, die den PWM -Impuls erstellt hat.
Int pwm = 13 analograd (pot); Analogwrite (PWM, POT/4);
Ich habe ein Thermometer auf einem der MOSFET installiert, viele verschiedene Ströme getestet und die Temperatur überwacht.
Ich kann die 17A lange genug laufen und die Temperatur ist bei 47 ° C stabil.
Der maximale Strom beträgt über 20.
Ich habe keinen großen Motor, daher verwende ich 4 12 -V -Motoren und 4 Lampen als Last.
Wenn ich einen größeren Motor bekomme und einen größeren Akku mache, beginne ich mit dem Testen eines größeren Controllers von 10 bis 20 PS.
Ich testete meinen Controller mit einer hausgemachten Lithium -Ionen -Batterie.
Ich verwende 8 Einheiten parallel und verwende bis zu 5 Gruppen von 20 V in Folge mit 40 Einheiten.
Als ich es in ca. 20 Minuten testete, bemerkte ich, dass meine Batterie sehr heiß wurde und die Spannung stark gesunken war.

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