Ang pagpoposisyon ng stepper motor ay hindi pinapayagan na maging kung ano ang dahilan
Bahay » Blog » Ang pagpoposisyon ng stepper motor ay hindi pinapayagan na maging kung ano ang dahilan

Ang pagpoposisyon ng stepper motor ay hindi pinapayagan na maging kung ano ang dahilan

Mga Pagtingin: 0     May-akda: Site Editor Oras ng Pag-publish: 2020-12-09 Pinagmulan: Site

Magtanong

button sa pagbabahagi ng facebook
butt Controller, 2000W BLDC Motor Controller, 220V/110V i-customize ang Dc Motor Controller, Hot Sale Motor Driver/ 220v Motor Controller
pindutan ng pagbabahagi ng linya
buton ng pagbabahagi ng wechat
button sa pagbabahagi ng linkedin
Pindutan ng pagbabahagi ng pinterest
pindutan ng pagbabahagi ng whatsapp
button sa pagbabahagi ng kakao
button sa pagbabahagi ng snapchat
pindutan ng pagbabahagi ng telegrama
ibahagi ang button na ito sa pagbabahagi

Stepper motor tulad ng alam mo ang lahat ng stepper motor open-loop control system ay magiging mas maginhawa upang gumana, at ang presyo ay mas mura, kaya sa domestic ay karaniwang ginagamit ay binibigyan ng priyoridad na may bukas na loop control reaktibo stepper motor. Kahit na malawakang ginagamit stepping motor, ngunit ito ay hindi tulad ng ordinaryong pay (Straight)Flow motor sa pagsasanay sa ilalim ng mga kondisyon ng paggamit, at mula sa simula hanggang sa katapusan ng bilis ng pagpapatakbo sa isang teorya ng kondisyon, sa motor start frequency limit ay mas malaki kaysa sa bilis ng operasyon, ang motor ay maaaring tumakbo ayon sa kinakailangan, at maaaring makamit ang nais na bilis. Patakbuhin sa dulo ng biyahe, maaari ding ipadala kaagad upang makumpleto ang stop function ng pulso, at ginagawang huminto ang motor sa pagtakbo. Ngunit ang aktwal na kondisyon ay, step motor upang makumpleto ang mga limitasyon ng panimulang rate ay mababa, malayo ay hindi maaaring masiyahan ang mga kinakailangan ng mataas na bilis. Sa ganitong uri ng mga kondisyon ng operasyon, upang gawin ang bilis ng motor na humiling (Start advance rate) ay mas malaki kaysa sa limitasyonDirektang pagsisimula, maaaring umatake at iba pa; Itapon ang hakbang & sa buong; O ang katayuan ng echo. At kapag ang motor na tumatakbo sa dulo, kahit na ngayon ay agad na huminto sa pagpapadala ng pulso, gawin itong itigil, ngunit dahil sa pagkawalang-galaw epekto, maaari atake sa pamamagitan ng dulo ng hindi pangkaraniwang bagay, lalo na naganap. Dahil sa pagkawalang-galaw epekto naganap sa phenomenon at render ang stepper motor pagpoposisyon hindi tumpak pangunahing dahilan ay ang mga sumusunod: (1) Mga kinakailangan ng step motor simula bilis sa pamamagitan ng mataas, malayo sa limitasyon ng stepper motor start frequency, maaaring sabihin ay ang acceleration ay masyadong malaki, pagkatapos ay sanhi at iba pa; Itapon ang tela & sa buong; Kondisyon; (2) Ang mekanikal at de-koryenteng makina step motor power ay hindi maabot ang mga kinakailangan ng system; (3) Ang stepping motor sa operasyon ay maaaring nagdusa sa panahon ng proseso ng panghihimasok sanhi ng motor positioning hindi tumpak; (4) Ang sistema ng kontrol ng mangyari error motion controller; (5) Pag-reverse ng pulso, one-way na tumpak na operasyon, pagkatapos baligtarin ang error sa pagpoposisyon, at sundin ang idagdag sa bilang ng pagbabalik sa halaga ng error ay mas makabuluhan; (6) Mga depekto sa disenyo ng software;

Ang HOPRIO group ay isang propesyonal na tagagawa ng controller at motors, ay itinatag noong 2000. Group headquarters sa Changzhou City, Jiangsu Province.

Mga Mabilisang Link

Makipag-ugnayan sa Amin

WhatsApp: +86 18921090987 
Tel: +86- 18921090987 
Add: No.19 Mahang South Road, Wujin High-tech District, Changzhou City, Jiangsu Province, China 213167
Mag-iwan ng Mensahe
CONTACT US
Copyright © 2024 ChangZhou Hoprio E-Commerce Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Sitemap | Patakaran sa Privacy