Stepper motor tulad ng alam mo ang lahat ng stepper motor open-loop control system ay magiging mas maginhawa upang gumana, at ang presyo ay mas mura, kaya sa domestic ay karaniwang ginagamit ay binibigyan ng priyoridad na may bukas na loop control reaktibo stepper motor. Kahit na malawakang ginagamit stepping motor, ngunit ito ay hindi tulad ng ordinaryong pay (Straight)Flow motor sa pagsasanay sa ilalim ng mga kondisyon ng paggamit, at mula sa simula hanggang sa katapusan ng bilis ng pagpapatakbo sa isang teorya ng kondisyon, sa motor start frequency limit ay mas malaki kaysa sa bilis ng operasyon, ang motor ay maaaring tumakbo ayon sa kinakailangan, at maaaring makamit ang nais na bilis. Patakbuhin sa dulo ng biyahe, maaari ding ipadala kaagad upang makumpleto ang stop function ng pulso, at ginagawang huminto ang motor sa pagtakbo. Ngunit ang aktwal na kondisyon ay, step motor upang makumpleto ang mga limitasyon ng panimulang rate ay mababa, malayo ay hindi maaaring masiyahan ang mga kinakailangan ng mataas na bilis. Sa ganitong uri ng mga kondisyon ng operasyon, upang gawin ang bilis ng motor na humiling (Start advance rate) ay mas malaki kaysa sa limitasyonDirektang pagsisimula, maaaring umatake at iba pa; Itapon ang hakbang & sa buong; O ang katayuan ng echo. At kapag ang motor na tumatakbo sa dulo, kahit na ngayon ay agad na huminto sa pagpapadala ng pulso, gawin itong itigil, ngunit dahil sa pagkawalang-galaw epekto, maaari atake sa pamamagitan ng dulo ng hindi pangkaraniwang bagay, lalo na naganap. Dahil sa pagkawalang-galaw epekto naganap sa phenomenon at render ang stepper motor pagpoposisyon hindi tumpak pangunahing dahilan ay ang mga sumusunod: (1) Mga kinakailangan ng step motor simula bilis sa pamamagitan ng mataas, malayo sa limitasyon ng stepper motor start frequency, maaaring sabihin ay ang acceleration ay masyadong malaki, pagkatapos ay sanhi at iba pa; Itapon ang tela & sa buong; Kondisyon; (2) Ang mekanikal at de-koryenteng makina step motor power ay hindi maabot ang mga kinakailangan ng system; (3) Ang stepping motor sa operasyon ay maaaring nagdusa sa panahon ng proseso ng panghihimasok sanhi ng motor positioning hindi tumpak; (4) Ang sistema ng kontrol ng mangyari error motion controller; (5) Pag-reverse ng pulso, one-way na tumpak na operasyon, pagkatapos baligtarin ang error sa pagpoposisyon, at sundin ang idagdag sa bilang ng pagbabalik sa halaga ng error ay mas makabuluhan; (6) Mga depekto sa disenyo ng software;
Ang HOPRIO group ay isang propesyonal na tagagawa ng controller at motors, ay itinatag noong 2000. Group headquarters sa Changzhou City, Jiangsu Province.