Stepper motor positioning ບໍ່ມີວິທີການປຸງແຕ່ງ
ບ້ານ » ບລັອກ » ການວາງຕຳແໜ່ງມໍເຕີແບບ Stepper ບໍ່ມີວິທີການປຸງແຕ່ງ

Stepper motor positioning ບໍ່ມີວິທີການປຸງແຕ່ງ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2020-12-09 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ kakao
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ Snapchat
ປຸ່ມການແບ່ງປັນໂທລະເລກ
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ພົບເຫັນຢູ່ໃນຂະບວນການຂອງເຄື່ອງຈັກ tuning stepper motor ຕໍາແຫນ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ປະກົດການ? ເອົາລົງໄປເບາະ! ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບແມ່ນ! ! ! ! ສາເຫດໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຫຼາຍລັກສະນະດັ່ງນີ້: 1, ການປ່ຽນແປງທິດທາງເມື່ອກໍາມະຈອນ, ມີລັກສະນະເປັນທິດທາງຫນຶ່ງ, ແຕ່ການປ່ຽນແປງຂອງທິດທາງແມ່ນ deviation ສະສົມ, ຫຼາຍແລະກວ້າງຫຼາຍ; 2, ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​, ຄວາມ​ເລັ່ງ​ແມ່ນ​ໃຫຍ່​ເກີນ​ໄປ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ບາງ​ຄັ້ງ​ເສຍ​ຂັ້ນ​ຕອນ​; 3, ໃນໂອກາດການຊົດເຊີຍຊອບແວສາຍແອວ synchronous ຫນ້ອຍເກີນໄປຫຼືຫຼາຍເກີນໄປ; 4, ພະລັງງານ motor ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ; 5, ການຄວບຄຸມ misoperation ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງ; 6, ຂັບ interference ສາເຫດ; 7, ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງຊອບແວ; ການວິເຄາະ, ແນໃສ່ບັນຫາຂ້າງເທິງນີ້ມີດັ່ງນີ້: 1) Stepper motor ຂັບລົດທິດທາງທົ່ວໄປແລະສັນຍານກໍາມະຈອນມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ເຊັ່ນ: ສັນຍານທິດທາງໃນກໍາມະຈອນເຕັ້ນທໍາອິດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງ, ຄວາມຕ້ອງການຂັບລົດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ) ສອງສາມ microseconds ກໍານົດກ່ອນທີ່ຈະມາຮອດ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງກໍາມະຈອນເຕັ້ນມຸມ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍ, ແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ phenomena. subdivide ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​, ການ​ແກ້​ໄຂ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຊອບ​ແວ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຕາມ​ເຫດ​ຜົນ​ກໍາ​ມະ​ຈອນ​ຫຼື​ການ​ຊັກ​ຊ້າ​. 2) ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງຄວາມໄວຂອງ stepper motor ບໍ່ສາມາດສູງເກີນໄປ, ໂດຍສະເພາະກັບກໍລະນີ inertia ໂຫຼດຂະຫນາດໃຫຍ່, ແນະນໍາວ່າຄວາມໄວເບື້ອງຕົ້ນພາຍໃຕ້ 1 r / s, ຜົນກະທົບນີ້ແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍ, ຄວາມເລັ່ງດຽວກັນແມ່ນເກີນໄປຊ໊ອກລະບົບແມ່ນໃຫຍ່, ງ່າຍທີ່ຈະ overshoot, ເຮັດໃຫ້ຕໍາແຫນ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ; ມໍເຕີໄປຂ້າງຫນ້າແລະປີ້ນກັບກັນລະຫວ່າງເວລາທີ່ກໍານົດແລະເວລາຢຸດທີ່ແນ່ນອນ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນຈະ overshoot ທີ່ເກີດຈາກການເລັ່ງຍ້ອນກັບແມ່ນໃຫຍ່ເກີນໄປ. 3) ອີງຕາມສະຖານະການຕົວຈິງທີ່ປັບຄ່າໂດຍຄ່າຕົວກໍານົດການຊົດເຊີຍ, (ເນື່ອງຈາກການຜິດປົກກະຕິຂອງສາຍແອວ synchronous ແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າ, ສະນັ້ນຕ້ອງເພີ່ມຈໍານວນການຊົດເຊີຍໃນເວລາທີ່ປ່ຽນທິດທາງ). 5) ລະບົບການແຊກແຊງເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກຜິດພາດຂອງຕົວຄວບຄຸມຫຼືຂັບ, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ສາມາດພະຍາຍາມຊອກຫາແຫຼ່ງ interference, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດ interference (ເຊັ່ນ: ປ້ອງກັນ, ຂະຫຍາຍໄລຍະຫ່າງ, ແລະອື່ນໆ), ຕັດເສັ້ນທາງສາຍສົ່ງ, ປັບປຸງຄວາມສາມາດຕ້ານ interference ຂອງຕົນເອງ, ມາດຕະການທົ່ວໄປ: (1) ມີສາຍ double shielded wire ແທນທີ່ຈະເປັນສາຍທໍາມະດາ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບໄຟຟ້າແຍກຕ່າງຫາກຂະຫນາດໃຫຍ່. ຄວາມສາມາດແຊກແຊງໄຟຟ້າ. (2) ການແຊກແຊງຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກັບການກັ່ນຕອງຄື້ນການກັ່ນຕອງພະລັງງານ, ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖານີປ້ອນຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າແລະການກັ່ນຕອງການສະຫນອງພະລັງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງລະຫວ່າງອຸປະກອນແຕ່ລະຄົນໃນລະບົບ. (3) ລະຫວ່າງອຸປະກອນມີການນໍາໃຊ້ທີ່ດີກວ່າອຸປະກອນ photoelectric isolating ສໍາລັບການສົ່ງສັນຍານ, ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການອະນຸຍາດ, ກໍາມະຈອນແລະສັນຍານທິດທາງມີວິທີການນໍາໃຊ້ທີ່ດີກວ່າແລະສັນຍານ isolation photoelectric. ໃນການໂຫຼດ inductive (ເຊັ່ນ: relay ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, solenoid valve) ມີຄວາມສາມາດຕ້ານການດູດຊຶມຫຼືປ່ອຍວົງຈອນຢ່າງໄວວາ, ການໂຫຼດ inductive ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນສາມາດຜະລິດ 10 ຫາ 100 ເທົ່າຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດ, ຖ້າຄວາມຖີ່ເຮັດວຽກຫຼາຍກ່ວາ 20 KHZ. 6​) ເຮັດ​ບາງ​ຊອບ​ແວ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​, ຜົນ​ກະ​ທົບ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​.
ຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍ: stepper motor, brushless motor, servo motor, stepping motor drive, brake motor, linear motor and other types of the stepper motor, ຍິນດີຕ້ອນຮັບການສອບຖາມ. ໂທລະສັບ:


ກຸ່ມ HOPRIO ເປ�ະຖານທີ່ເຮັດວຽກ�່ດີທີ່ສຸດ 5 ນິ້ວຜູ້ສະຫນອງເຄື່ອງ grinder brushless ສໍາລັບສະຖານທີ່ເຮັດວຽກa>

ລິ້ງດ່ວນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

WhatsApp: +86 18921090987 
ໂທ: +86- 18921090987 
ອີເມວ: sales02@hoprio.com
ເພີ່ມ: No.19 Mahang South Road, Wujin High-tech District, Changzhou City, Jiangsu Province, ຈີນ 213167
ຝາກຂໍ້ຄວາມ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ສະຫງວນ ລິຂະສິດ © 2024 ChangZhou Hoprio E-Commerce Co., Ltd. ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ