Ac servo motor controller ຄວາມຜິດຂອງການສັ່ນສະເທືອນຕາມຄໍາຕັດສິນຂອງ
Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2020-07-15 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ສອບຖາມ
】
1 ຄວາມຜິດເກີດຂຶ້ນໃນ boot ຫຼັງຈາກ debugging, ອຸປະກອນໃຫມ່ໃນໄລຍະເວລາຂອງຄວາມຜິດແມ່ນສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ສຸດ, ອາດຈະເປັນຍ້ອນເຫດຜົນຂອງການຜະລິດກົນຈັກ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າເຫດຜົນຂອງການປັບຕົວພາລາມິເຕີບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກກົດລະບຽບຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນ, ຫຼັກການກໍາຈັດແມ່ນເພື່ອລົບລ້າງງ່າຍດາຍ, ຫຼັງຈາກບໍ່ລວມສະລັບສັບຊ້ອນ, ຖ້າຫາກວ່າມັນແມ່ນລະບົບການຄວບຄຸມຕົວເລກແມ່ນອຸປະກອນການຄວບຄຸມ motor servo ສອງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. controller, ສາມາດນໍາໃຊ້ວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ສຸດຂອງ 'ແລກປ່ຽນ' ຈະສອງຂອງ ac servo motor controller servo drive ແລກປ່ຽນ, ການນໍາໃຊ້ວິທີການນີ້ສາມາດຕັດສິນໄດ້ໄວບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຫາອອກໃນການຕັ້ງຄ່າຕົວກໍານົດການໄດເວີ servo. 2 ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອຸປະກອນທີ່ແລ່ນຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້ເປັນເວລາດົນນານ, ພື້ນຖານສາມາດໄດ້ຮັບການ ruled ອອກບັນຫາການຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີ servo drive, ເນື່ອງຈາກວ່າຖ້າຫາກວ່າການຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີ, ຄວນຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນບັນຫາ. 3 ຄວາມລົ້ມເຫຼວຫຼັງຈາກພຽງແຕ່ boot, ຖ້າຫາກວ່າພຽງແຕ່ boot ac servo motor controller ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນ, ສະຖານະການນີ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນລະບົບ nc ໃນເຄື່ອງມືຂອງເຄື່ອງຈັກສາມາດກໍານົດໄດ້ໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງກົນຈັກຕົ້ນກໍາເນີດເກີດຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມມໍເຕີບໍ່ສາມາດບັນລຸສະຖານທີ່ທີ່ກໍານົດໄວ້ຫຼືຜະລິດຊ້ໍາຫຼັງຈາກມາຮອດສະຖານທີ່ທີ່ກໍານົດໄວ້, ສະຖານະການນີ້ມັກຈະມີຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກ. 4 ຄວາມຜິດໃນເຄື່ອງມືຂອງເຄື່ອງຈັກໃນເຄື່ອງຈັກ, ສະຖານະການພິຈາລະນາທໍາອິດແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ການປະມວນຜົນການໂຫຼດທີ່ເກີດຈາກການສັ່ນສະເທືອນ, over load ການກວດສອບເຫດຜົນ. 5 ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼື intermittent ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ຄວາມຜິດແລະປະກາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີສັ່ນສະເທືອນ, ແລະ intermittent ແລະປະກາດສະຫມໍ່າສະເຫມີເກີດຂຶ້ນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປ່ຽນແປງຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີ vibration ບາງຄັ້ງ, ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຂະຫນາດໃຫຍ່ໂຫຼດພື້ນຖານຂອງປະເພດຂອງສະຖານະການນີ້ສາມາດອອກເຫດຜົນຂອງການຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີໄດ servo.