ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍສໍາລັບ dc motor controller spark ຫຼາຍ
Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2020-08-04 ທີ່ມາ: ເວັບໄຊ
ສອບຖາມ
A commutation spark ເຫດຜົນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ຈະຕ້ອງຢູ່ໃນຫຼາຍປັດໃຈ, ຊອກຫາເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ, ສາມາດປ່ອຍຄວາມຜິດ, ປັບປຸງການປີ້ນກັບກັນ. ກວດເບິ່ງເຫດຜົນການເສື່ອມສະພາບຂອງ commutation. ປົກກະຕິແລ້ວເອີ້ນວ່າເງື່ອນໄຂ reversing normalize ການກວດສອບແລະການປັບຕົວ, ວິທີການປິ່ນປົວອຸປະຕິເຫດຍ້ອນກັບແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນ dc motor controller, ຫຼັກການຂອງມັນແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. ໃນເຄື່ອງຄວບຄຸມມໍເຕີ dc ໄດ້ຖືກໃສ່ເຂົ້າໄປໃນການດໍາເນີນງານຫຼືໃນການດໍາເນີນງານທີ່ຜ່ານມາ, ການປີ້ນກັບກັນແມ່ນເປັນປົກກະຕິ, ແຕ່ໃນຂະບວນການປະຕິບັດງານຕໍ່ມາ, ຄ່ອຍໆຊຸດໂຊມຫຼືການເສື່ອມສະພາບຢ່າງກະທັນຫັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ທາງຫນ້າຂອງການເສື່ອມສະພາບຂອງຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີປີ້ນກັບກັນ, ການຕິດຕໍ່ເລື່ອນ, ໂຄງສ້າງຂອງຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີແລະສ່ວນຄວບຄຸມມໍເຕີເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ. ບາງສ່ວນຂອງຂະບວນການຄວບຄຸມມໍເຕີກໍາລັງແລ່ນ, ສະພາບການເຮັດວຽກມີການປ່ຽນແປງ, ຫຼືການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງທໍາລາຍການຕິດຕໍ່ເລື່ອນ, ການປ່ຽນແປງສະພາບປົກກະຕິຂອງການປີ້ນກັບກັນ, ແລະນໍາໄປສູ່ການເສື່ອມສະພາບຂອງປີ້ນກັບກັນ. ຖ້າປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີເຄື່ອນທີ່ເພື່ອດໍາເນີນການກວດກາແລະການປັບຕົວທີ່ສົມບູນແບບ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຟື້ນຟູສະພາບປົກກະຕິເດີມ, ການຖອນຄືນສາມາດກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ. ການທົດສອບສໍາລັບ reversing normalization ແມ່ນ dc motor controller ສໍາລັບ reversing ສາເຫດຂອງອຸປະຕິເຫດແລະການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງວິທີການທົ່ວໄປ, ມັນປະກອບມີລາຍການຕົ້ນຕໍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1. ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານລະຫວ່າງສອງ commutator. pendulum Commutator ເພື່ອວັດແທກ 3. Brush the neutral check 4 ຂ້າງລຸ່ມນີ້. Brush pole pitch, ເຕັ້ນແລະ crack ການກວດສອບແລະການປັບຕົວຂອງ 5. Brush and brush ການທົດສອບປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ