Ang stepper motor at ang drive circuit ng open-loop nc system, dahil sa simpleng istraktura nito, mababang presyo at maaasahang pagganap, ay malawakang inilapat sa matipid na nc machine tool, sa proseso ng numerical na kontrol ng industriya ng machine tool sa China ay sumasakop sa isang mahalagang posisyon. Ang mga stepping motor ay kadalasang ginagamit para sa tumpak na pagpoposisyon, at sa gayon ang pagpapanatili sa labas ng step motor ay napakahalaga. Out-of-step at ang pinsala nito sa normal na gawain ng stepper motor, ang bawat tumatanggap ng control pulse ay lilipat ng isang hakbang na Anggulo, lalo na. Kung ang tuluy-tuloy na input control pulse, ang motor ay katumbas ng tuloy-tuloy na pag-ikot. Stepper motor step steps kabilang ang nawala at higit pa. Throw step, rotor steps forward ay mas maliit kaysa sa pulse number; Ang hakbang, ang rotor ay sumusulong nang higit sa numero ng pulso. Mga hakbang sa sandaling nawala at ang numero ng pagitan ay katumbas ng bilang ng mga integer na beses na operasyon. Hakbang throw seryoso kapag, ay gagawin ang rotor upang manatili sa isang lugar o sa paligid ng isang posisyon sa panginginig ng boses, hakbang ang mas seryoso kapag, machine ay nangyari. Ang stepper motor open-loop feed system ay isang mahalagang bahagi ng, ang pagganap nito ay direktang nakakaapekto sa pagganap ng numerical control system. Ang pagkawala ng step motor ay makakaapekto sa katatagan at katumpakan ng kontrol ng numerical control system, na nagiging sanhi ng pagkasira ng nc machine tools machining precision. Rotor acceleration ay mabagal na anak na puwersa ng umiikot na magnetic field ng stepper motor rotor n mabagal na bilis sa umiikot na magnetic field ng stepper motor, na mas mababa kaysa sa phase velocity, step electric opportunity out of step. Ito ay dahil ang kapangyarihan ng input ng motor, ang kasabay na metalikang kuwintas na nabuo sa step motor ay hindi makakagawa ng bilis ng rotor sa bilis ng pag-ikot ng stator magnetic field, na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga hakbang. Dahil sa dynamic na output torque ng stepping motor na may tuluy-tuloy na pagtaas sa frequency at pagbaba, samakatuwid, ang anumang working frequency ay mas mataas kaysa sa frequency step ay mawawala. Ang hakbang ng stepper motor metalikang kuwintas, i-drag ang kakulangan ng kakayahan. Ang solusyon: (1) gawin ang stepping motor mismo ay gumagawa ng electromagnetic metalikang kuwintas nadagdagan. Samakatuwid maaari sa loob ng saklaw ng kasalukuyang rate at naaangkop na taasan ang kasalukuyang drive. Sa mataas na dalas ng hanay ng metalikang kuwintas ay hindi sapat, ay maaaring naaangkop upang mapabuti ang pagmamaneho boltahe ng drive circuit, Upang lumipat sa malaking metalikang kuwintas stepper motor, atbp (2) bawasan ang metalikang kuwintas stepper motor na kailangan upang pagtagumpayan. Ito ay maaaring naaangkop na bawasan ang dalas ng pagpapatakbo ng motor, upang mapabuti ang output metalikang kuwintas ng motor; Itakda ang mas mahabang oras ng acceleration, upang ang rotor ay makakuha ng sapat na enerhiya. Ang average na bilis ng rotor ay mas mataas kaysa sa average na bilis ng average na bilis ng pag-ikot ng rotor stator magnetic field ay mas mataas kaysa sa average na bilis ng pag-ikot ng stator magnetic field, ang kasalukuyang patlang ng stator sa loob ng mahabang panahon, ay mas malaki kaysa sa rotor hakbang sa karagdagang ang oras na kinakailangan, ang rotor sa proseso ng stepping ay nanalo ng masyadong maraming enerhiya, na naging sanhi ng pagtaas ng output ng stepper motor, na ginagawang higit ang step motor. Kapag gumagamit ng stepper motor driver na gumagawa ng load, sa ilalim ng pagkilos ng mga institusyon, ay mas malamang na makagawa ng hindi pangkaraniwang bagay, ito ay dahil ang pag-load ng pababang paggalaw, ang metalikang kuwintas ng motor ay bumababa kung kinakailangan. Ang solusyon: bawasan ang kasalukuyang stepper motor drive, upang mabawasan ang output torque ng stepping motor. Stepper motor at ang load inertia sa stepper motor at load inertia, gawin ang motor sa proseso ng trabaho ay hindi magsisimula at huminto kaagad, ngunit lilitaw kapag ang panimulang hakbang, kapag itigil ang hakbang. Solusyon: sa pamamagitan ng proseso ng acceleration at deceleration, ibig sabihin, simula sa mababang bilis, at pagkatapos ay unti-unting pabilisin hanggang sa isang tiyak na bilis, pagkatapos ay unti-unting bumagal hanggang sa huminto ito. Ang makatwiran, makinis na deceleration control stepping driving system ay maaasahan, mahusay at tumpak na operasyon ng susi. Ang hakbang-hakbang na electric machine machine ay gumagawa ng resonance resonance ay isa ring sanhi ng out of step. Ang tuluy-tuloy na operasyon ng stepping motor, kung ang control pulse frequency ay katumbas ng natural na frequency ng stepper motor, ay magbubunga ng resonance. Sa isang control pulse cycle, vibration ay hindi sapat attenuation, dumating sa susunod na pulso, at malapit sa resonance frequency dynamic na error at humahantong sa pinakamalaking stepper motor sa labas ng hakbang. Ang solusyon: pinababang stepper motor drive kasalukuyang; Sa pamamagitan ng paggamit ng paraan ng pagmamaneho ng subdivision; Pamamaraan ng pamamasa, kabilang ang pamamaraang mekanikal na pamamasa. Ang pamamaraan sa itaas ay maaaring epektibong maalis ang panginginig ng boses ng motor, maiwasan ang mga out-of-step na kababalaghan.
ang mga pangunahing produkto: stepper motor, brushless motor, servo motor, stepping motor drive, brake motor, linear motor at iba pang uri ng mga modelo ng stepper motor, maligayang pagdating sa pagtatanong. Telepono:
Ang HOPRIO group ay isang propesyonal na tagagawa ng controller at motors, ay itinatag noong 2000. Group headquarters sa Changzhou City, Jiangsu Province.