1, a fonte de alimentação na 'sequência de fases' da linha não está correta. Como o pulso de gatilho de scr de acionamento por servo e o circuito principal do problema de sincronização, portanto, a sequência de fases da potência de entrada possui requisitos rigorosos, se a sequência de fases não estiver correta, pode causar uma unidade que liga imediatamente a fonte de fusível da fonte de alimentação. 2, a carga de falha mecânica é muito grande. A bancada de resistência de atrito é muito grande, o fenômeno de malha de engrenagem causado por uma interferência ruim, de peça de máquinas e ferramentas, colisão, como partes mecânicas da 'trava', provavelmente causará carga pesada. Os problemas acima, o general pode passar o controlador do motor e a conexão entre o sistema de transmissão mecânica e medir a corrente de trabalho do motor para determinar uma confirmação adicional. 3, a condição de corte não é apropriada. Como a quantidade de corte de máquina -ferramenta é muito grande, corte pesado contínuo, etc. 4, uma falha na unidade. Danos, como a unidade de controle dos componentes no painel de controle para definir o erro de configuração, o potenciômetro de ajuste inadequado, etc. 5, erros de conexão entre a unidade e o controlador do motor. Como o feedback da velocidade foi obtido em feedback positivo, faça a oscilação da velocidade ou dos sistemas do controlador de servo motor. 6, seleção de motor inapropriado ou ruim controlador de motor. Como: devido ao trabalho de longo prazo ou a outras razões, causam a desmagnetização do controlador de servo, a corrente de excitação é muito grande: o controlador do motor de enrolamento existe curto-circuito parcial, causando o fusível do fusível da unidade.
O fabricante profissional de controladores e motores do Grupo Hopro, foi estabelecido em 2000. Sede do grupo na cidade de Changzhou, província de Jiangsu.