ເຫດຜົນສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງ servo motor ແມ່ນຫຍັງ
Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2020-12-09 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ສອບຖາມ
ສາມເຟດ ac servo motor servo motor ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແຕ່ໃນໄລຍະຍາວ, ຈະທໍາຮ້າຍຄວາມຜິດທຸກປະເພດ, ການກໍານົດສາເຫດຂອງບັນຫາໃນເວລາ, ການປຸງແຕ່ງທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, ແມ່ນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົ້ມເຫຼວ, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ, ການມອບຫມາຍທີ່ສໍາຄັນ. A, ຫຼັງຈາກ electrify servo motor ບໍ່ສາມາດ rotate, ແຕ່ບໍ່ມີວົງ, ບໍ່ມີກິ່ນ peculiar ແລະຄວັນຢາສູບ 1. ສາເຫດຂອງບັນຫາ (1) ພະລັງງານບໍ່ຜ່ານ, ຢ່າງຫນ້ອຍສອງໄລຍະບໍ່ຜ່ານ); (2) fuse blown (ຢ່າງຫນ້ອຍສອງ fusing ເຊິ່ງກັນແລະກັນ); (3) overcurrent relay ປັບຂະຫນາດນ້ອຍເກີນໄປ; (4) ອຸປະກອນຄວບຄຸມຄວາມຜິດຂອງສາຍໄຟ 2. ການກວາດຜິດ (1) ກວດເບິ່ງສະຫຼັບວົງຈອນການສະຫນອງພະລັງງານ, ຟິວ, ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່, ມີຈຸດແຕກ, ການແກ້ໄຂ; (2) ກວດສອບຮູບແບບ fuse, fusing ເຫດຜົນ, fuse ໃຫມ່; (3) ກໍານົດຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບການຮ່ວມມື relay ແລະ motor; (4) ສາຍໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງສອງ, ຫຼັງຈາກໄຟຟ້າ hum 1 servo motor ບໍ່ຫັນ. ສາເຫດຂອງບັນຫາ (1) ວົງຈອນ winding rotor (ໄລຍະຂອງ bolt) ຫຼືສູນເສຍການສະຫນອງພະລັງງານໄຟຟ້າຮູບພາບ; (2) winding lead ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຜິດພາດຫຼື winding ພາຍໃນ; (3) ວົງຈອນການສະຫນອງພະລັງງານຂອງການຕິດຕໍ່ວ່າງ, ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່; (4) ການໂຫຼດມໍເຕີມີຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປຫຼື rotor stuck; (5) ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາເກີນໄປ; 6 ມໍເຕີຂະຫນາດນ້ອຍຕິດຕັ້ງແຫນ້ນເກີນໄປຫຼື grease bearing ແມ່ນດີເລີດ; ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນທັງຫມົດທີ່ຮັບຜິດຊອບຕິດ. 2. ການກວາດລ້າງຄວາມຜິດ (1) ຊອກຫາຈຸດຢຸດທີ່ຖືກແກ້ໄຂ; (2) ກວດສອບການຂົ້ວ winding; ສິ້ນ winding ຈໍາແນກແມ່ນຖືກຕ້ອງ; (3) fastening screw loose wiring, ໃຊ້ multimeter ເພື່ອຕັດສິນຂໍ້ຕໍ່ທັງຫມົດແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ; (4) ແສງສະຫວ່າງຫຼືຊອກຫາແລະລົບລ້າງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກ; 5. ກວດເບິ່ງວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຜິວທີ່ລະບຸໄວ້ຜິດພາດ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍ້ອນວ່າສາຍການສະຫນອງພະລັງງານຢ່າງລະມັດລະວັງເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປ, ແກ້ໄຂ; 6. ຕິດຕັ້ງແບບຍືດຫຍຸ່ນຄືນ; ທົດແທນນໍ້າມັນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ; ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນທັງຫມົດແກ້ໄຂ bearing. ອັນທີສາມ, servo motor ເລີ່ມຕົ້ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ການໂຫຼດເພີ່ມເຕີມ, ຄວາມໄວ motor ແມ່ນຕ່ໍາກວ່າຄວາມໄວເພີ່ມເຕີມ 1. ສາເຫດຂອງບັນຫາ (1) ແຮງດັນການສະຫນອງພະລັງງານຕ່ໍາເກີນໄປ; (2) ການເຊື່ອມຕໍ່ມໍເຕີຫນ້າດິນຜິດພາດ. (3) ການເຊື່ອມໂລຫະ rotor ຫຼືກະດູກຫັກ; (4) rotor coil ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບ, ເລືອກຜິດ; (3) ການແກ້ໄຂຂອງ motor winding ໃນເວລາທີ່ເພີ່ມຈໍານວນຂອງ turns ຫຼາຍເກີນໄປ; (5) ມໍເຕີ overload. 2. ການກວາດຜິດ (1) ການວັດແທກແຮງດັນການສະຫນອງພະລັງງານ, ພະຍາຍາມປັບປຸງ; (2) ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ; (3) ກວດເບິ່ງການເຊື່ອມໂລຫະເປີດແລະຈຸດຢຸດແລະການແກ້ໄຂ; (4) ພົບມັນໂດຍບັງເອີນ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ; (5) ການຟື້ນຟູຈໍານວນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງການຫັນ; 6. ເບົາບາງ. ສີ່, motor no-load imbalance ໃນປັດຈຸບັນ, ສາມໄລຍະແຕກຕ່າງກັນຂະຫນາດໃຫຍ່ 1. ສາເຫດຂອງບັນຫາ (1) winding ຫາງຂອງຄວາມຜິດພາດຄັ້ງທໍາອິດ; (2) ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ; (3) winding interturn short circuit, coil reverse connection failure, etc. 2. Fault sweep (1) check and correct; (2) ການວັດແທກແຮງດັນການສະຫນອງພະລັງງານ, ພະຍາຍາມລົບລ້າງຄວາມບໍ່ສົມດຸນ; (3) ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມຜິດພາດ winding. ຫ້າ, ການເຮັດວຽກຂອງສິ່ງລົບກວນຂອງມໍເຕີ servo ແມ່ນບໍ່ປົກກະຕິ, ໄດ້ sounded ສາເຫດຂອງບັນຫາ (1) ນ້ໍາ bearing ພັຍຫຼືມີດິນຊາຍແລະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດອື່ນໆ; (2) ແກນທາດເຫຼັກ rotor ວ່າງ; (3) ການຂາດແຄນນ້ຳມັນ; (4) ແຮງດັນການສະຫນອງພະລັງງານສູງເກີນໄປຫຼືຄວາມບໍ່ສົມດຸນ. ຄວາມຜິດຂອງການໂຍກຍ້າຍທົດແທນ bearings ຫຼື bearing ສະອາດ; (2) ການສ້ອມແປງຫຼັກຂອງທາດເຫຼັກ rotor; 3. ມາ; (4) ກວດສອບແລະປັບແຮງດັນການສະຫນອງ.