ມີເຫດຜົນຫຍັງແດ່ສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງ motor
ເບິ່ງ: 0 ຜູ້ຂຽນ: ບັນນາທິການເວັບໄຊທ໌ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2020-12-12-09 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ສະຖານທີ່
ສອບຖາມ
ສາມໄລຍະ ac servo motor servo motor ທີ່ໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວ, ຈະໂຈມຕີສາເຫດຂອງບັນຫາຕ່າງໆ, ແມ່ນເພື່ອຫລີກລ້ຽງການເຮັດໃຫ້ຄວາມລົ້ມເຫລວ, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ເປັນວຽກມອບຫມາຍທີ່ສໍາຄັນ. A, ຫຼັງຈາກ electriify motor motor ບໍ່ສາມາດຫມຸນໄດ້, ແຕ່ບໍ່ມີວົງ, ບໍ່ມີກິ່ນແລະຄວັນ 1. (2) fuse blown (ຢ່າງຫນ້ອຍສອງ fusing ເຊິ່ງກັນແລະກັນ); (3) ການສົ່ງຕໍ່ການປັບຕົວເລັກນ້ອຍເກີນໄປ; (4) ການຄວບຄຸມອຸປະກອນຄວາມຜິດຂອງສາຍໄຟ 2. (2) ກວດເບິ່ງຮູບແບບຟິວ, ເຮັດໃຫ້ເຫດຜົນ, ຟິວໃຫມ່; (3) ຄວບຄຸມຄຸນຄ່າຂອງຊຸດສໍາລັບການຮ່ວມມືດ້ານການສົ່ງຕໍ່ແລະການຮ່ວມມື; (4) ຖືກຕ້ອງສອງສາຍ, ຫຼັງຈາກທີ່ມີໄຟຟ້າ Hum 1 servo ບໍ່ໄດ້ຫັນ. ສາເຫດຂອງບັນຫາ (1) ວົງຈອນທີ່ມີລົມຫາຍໃຈ (ໄລຍະເວລາຂອງໄລຍະ) ຫຼືການສູນເສຍໄຟຟ້າສະຫນອງໄຟຟ້າ; (2. (3) ການສະຫນອງພະລັງງານຂອງການຕິດຕໍ່ວ່າງ, ການຕິດຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານ; (4) ການໂຫຼດມໍເຕີແມ່ນໃຫຍ່ເກີນໄປຫລືເປັນໄມ້ຄ້ອນຕີ; (5) ແຮງດັນການພະລັງງານແມ່ນຕໍ່າເກີນໄປ; 6 ມໍເຕີຂະຫນາດນ້ອຍຕິດຕັ້ງຫຼືມີໄຂມັນເກີນໄປທີ່ດີເລີດ; ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນທັງຫມົດໄດ້ແບກຫາບ. 2. ການກວາດລ້າງຄວາມຜິດ (1) ຊອກຫາຈຸດພັກຜ່ອນທີ່ຖືກແກ້ໄຂ; (2) ກວດເບິ່ງຄວາມໂປ່ງໃສ winding; ການຈໍາແນກລົມກັນແມ່ນຖືກຕ້ອງ; (3) ສາຍລວດລວດລວດທີ່ວ່າງ, ໃຊ້ Multimeter ເພື່ອຕັດສິນທຸກຂໍ້ຕໍ່ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຖືກແກ້ໄຂ; (4) ແສງສະຫວ່າງຫລືຊອກຫາແລະລົບລ້າງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກ; 5. ກວດເບິ່ງວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ລະບຸໄດ້. ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຍ້ອນວ່າສາຍການສະຫນອງພະລັງງານຢ່າງລະມັດລະວັງເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນແມ່ນໃຫຍ່ເກີນໄປ, ຖືກແກ້ໄຂ; .. ຕິດຕັ້ງໃຫມ່ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້; ທົດແທນໄຂມັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ; ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຄົງຈະເກີດຂື້ນ. ສາມ, servo motor ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເລີ່ມຕົ້ນ, ການໂຫຼດເພີ່ມເຕີມ, ຄວາມໄວມໍເຕີແມ່ນຕໍ່າກ່ວາຄວາມໄວພິເສດເພີ່ມເຕີມ. (2) ການເຊື່ອມຕໍ່ Motor Motor MotConnection. (3) ການເຊື່ອມໂລຫະຫລືກະດູກຫັກ; (4) ຊຸດທ້ອງຖິ່ນຂອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບ, ເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ; (3) ການແກ້ໄຂເຄື່ອງຈັກລົມໃນເວລາທີ່ເພີ່ມຈໍານວນລ້ຽວຫຼາຍເກີນໄປ; (5) ການໃຊ້ເກີນຄວາມຮ້ອນ. 2. ຄວາມຜິດພາດ (1) ການວັດແທກຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າການສະຫນອງພະລັງງານ, ພະຍາຍາມປັບປຸງ; (2) ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ; (3) ເພື່ອກວດສອບການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເປີດແລະການແກ້ໄຂແລະການແກ້ໄຂ; (4) ພົບມັນໂດຍບັງເອີນ, ຈະຖືກແກ້ໄຂ; (5) ເພື່ອຟື້ນຟູຈໍານວນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງການລ້ຽວ; 6. ແສງສະຫວ່າງ. ສີ່, ມໍເຕີທີ່ບໍ່ມີຄວາມບໍ່ສົມດຸນໃນປະຈຸບັນ, ສາມໄລຍະແຕກຕ່າງກັນໃຫຍ່ 1. ສາເຫດຂອງບັນຫາ (2) ຄວາມບໍ່ສົມດຸນແຮງດັນໄຟຟ້າການສະຫນອງໄຟຟ້າ; (3) Windruit Intercurnt ວົງຈອນສັ້ນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ເຊື່ອມຕໍ່, ແລະອື່ນໆ. (2) ການວັດແທກຄວາມກະຕືລືລົ້ນການສະຫນອງພະລັງງານ, ພະຍາຍາມກໍາຈັດຄວາມບໍ່ສົມດຸນ; (3) ເພື່ອກໍາຈັດຄວາມຜິດຂອງລົມ. ຫ້າ, ການປະຕິບັດງານຂອງສິ່ງລົບກວນ motor servo ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາເຫດຂອງບັນຫາ (1) ນ້ໍາມັນໃສ່ຫຼືໃສ່ກັບດິນຊາຍແລະອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ; (2) ແກນເຫຼັກທີ່ວ່າງ; (3) ການຂາດແຄນນ້ໍາມັນ; (4) ແຮງດັນການພະລັງງານແມ່ນສູງເກີນໄປຫຼືຄວາມບໍ່ສົມດຸນ. ການກໍາຈັດຄວາມຜິດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຜິດຫຼືການໃຫ້ສະອາດ; (2) ສ້ອມແປງແກນເຫຼັກ rotor; 3. ມາ; (4) ກວດສອບແລະປັບຄວາມແຮງຂອງການສະຫນອງ.