ມີເຫດຜົນຫຍັງແດ່ສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງ motor
ບ້ານ » Blog servo ເຫດຜົນແມ່ນຫຍັງສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງ motor

ມີເຫດຜົນຫຍັງແດ່ສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງ motor

ເບິ່ງ: 0     ຜູ້ຂຽນ: ບັນນາທິການເວັບໄຊທ໌ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2020-12-12-09 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ສະຖານທີ່

ສອບຖາມ

ປຸ່ມແບ່ງຫນ້າເຟສບຸກ
ປຸ່ມ Sharter Twitter
ປຸ່ມແບ່ງປັນເສັ້ນ
WeChat Sharing ປຸ່ມ
ປຸ່ມແບ່ງປັນ LinkedIn
ປຸ່ມ Pinterest Sharing
ປຸ່ມ Sharing WhatsApp
ປຸ່ມ Sharing Kakao
ປຸ່ມແບ່ງແຍກ SNAPCHATH
ປຸ່ມ Sharter Telegram
ປຸ່ມແບ່ງປັນ ShareThis

ສາມໄລຍະ ac servo motor servo motor ທີ່ໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວ, ຈະໂຈມຕີສາເຫດຂອງບັນຫາຕ່າງໆ, ແມ່ນເພື່ອຫລີກລ້ຽງການເຮັດໃຫ້ຄວາມລົ້ມເຫລວ, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ເປັນວຽກມອບຫມາຍທີ່ສໍາຄັນ. A, ຫຼັງຈາກ electriify motor motor ບໍ່ສາມາດຫມຸນໄດ້, ແຕ່ບໍ່ມີວົງ, ບໍ່ມີກິ່ນແລະຄວັນ 1. (2) fuse blown (ຢ່າງຫນ້ອຍສອງ fusing ເຊິ່ງກັນແລະກັນ); (3) ການສົ່ງຕໍ່ການປັບຕົວເລັກນ້ອຍເກີນໄປ; (4) ການຄວບຄຸມອຸປະກອນຄວາມຜິດຂອງສາຍໄຟ 2. (2) ກວດເບິ່ງຮູບແບບຟິວ, ເຮັດໃຫ້ເຫດຜົນ, ຟິວໃຫມ່; (3) ຄວບຄຸມຄຸນຄ່າຂອງຊຸດສໍາລັບການຮ່ວມມືດ້ານການສົ່ງຕໍ່ແລະການຮ່ວມມື; (4) ຖືກຕ້ອງສອງສາຍ, ຫຼັງຈາກທີ່ມີໄຟຟ້າ Hum 1 servo ບໍ່ໄດ້ຫັນ. ສາເຫດຂອງບັນຫາ (1) ວົງຈອນທີ່ມີລົມຫາຍໃຈ (ໄລຍະເວລາຂອງໄລຍະ) ຫຼືການສູນເສຍໄຟຟ້າສະຫນອງໄຟຟ້າ; (2. (3) ການສະຫນອງພະລັງງານຂອງການຕິດຕໍ່ວ່າງ, ການຕິດຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານ; (4) ການໂຫຼດມໍເຕີແມ່ນໃຫຍ່ເກີນໄປຫລືເປັນໄມ້ຄ້ອນຕີ; (5) ແຮງດັນການພະລັງງານແມ່ນຕໍ່າເກີນໄປ; 6 ມໍເຕີຂະຫນາດນ້ອຍຕິດຕັ້ງຫຼືມີໄຂມັນເກີນໄປທີ່ດີເລີດ; ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນທັງຫມົດໄດ້ແບກຫາບ. 2. ການກວາດລ້າງຄວາມຜິດ (1) ຊອກຫາຈຸດພັກຜ່ອນທີ່ຖືກແກ້ໄຂ; (2) ກວດເບິ່ງຄວາມໂປ່ງໃສ winding; ການຈໍາແນກລົມກັນແມ່ນຖືກຕ້ອງ; (3) ສາຍລວດລວດລວດທີ່ວ່າງ, ໃຊ້ Multimeter ເພື່ອຕັດສິນທຸກຂໍ້ຕໍ່ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຖືກແກ້ໄຂ; (4) ແສງສະຫວ່າງຫລືຊອກຫາແລະລົບລ້າງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກ; 5. ກວດເບິ່ງວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ລະບຸໄດ້. ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຍ້ອນວ່າສາຍການສະຫນອງພະລັງງານຢ່າງລະມັດລະວັງເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນແມ່ນໃຫຍ່ເກີນໄປ, ຖືກແກ້ໄຂ; .. ຕິດຕັ້ງໃຫມ່ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້; ທົດແທນໄຂມັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ; ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຄົງຈະເກີດຂື້ນ. ສາມ, servo motor ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເລີ່ມຕົ້ນ, ການໂຫຼດເພີ່ມເຕີມ, ຄວາມໄວມໍເຕີແມ່ນຕໍ່າກ່ວາຄວາມໄວພິເສດເພີ່ມເຕີມ. (2) ການເຊື່ອມຕໍ່ Motor Motor MotConnection. (3) ການເຊື່ອມໂລຫະຫລືກະດູກຫັກ; (4) ຊຸດທ້ອງຖິ່ນຂອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບ, ເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ; (3) ການແກ້ໄຂເຄື່ອງຈັກລົມໃນເວລາທີ່ເພີ່ມຈໍານວນລ້ຽວຫຼາຍເກີນໄປ; (5) ການໃຊ້ເກີນຄວາມຮ້ອນ. 2. ຄວາມຜິດພາດ (1) ການວັດແທກຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າການສະຫນອງພະລັງງານ, ພະຍາຍາມປັບປຸງ; (2) ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ; (3) ເພື່ອກວດສອບການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເປີດແລະການແກ້ໄຂແລະການແກ້ໄຂ; (4) ພົບມັນໂດຍບັງເອີນ, ຈະຖືກແກ້ໄຂ; (5) ເພື່ອຟື້ນຟູຈໍານວນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງການລ້ຽວ; 6. ແສງສະຫວ່າງ. ສີ່, ມໍເຕີທີ່ບໍ່ມີຄວາມບໍ່ສົມດຸນໃນປະຈຸບັນ, ສາມໄລຍະແຕກຕ່າງກັນໃຫຍ່ 1. ສາເຫດຂອງບັນຫາ (2) ຄວາມບໍ່ສົມດຸນແຮງດັນໄຟຟ້າການສະຫນອງໄຟຟ້າ; (3) Windruit Intercurnt ວົງຈອນສັ້ນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ເຊື່ອມຕໍ່, ແລະອື່ນໆ. (2) ການວັດແທກຄວາມກະຕືລືລົ້ນການສະຫນອງພະລັງງານ, ພະຍາຍາມກໍາຈັດຄວາມບໍ່ສົມດຸນ; (3) ເພື່ອກໍາຈັດຄວາມຜິດຂອງລົມ. ຫ້າ, ການປະຕິບັດງານຂອງສິ່ງລົບກວນ motor servo ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາເຫດຂອງບັນຫາ (1) ນ້ໍາມັນໃສ່ຫຼືໃສ່ກັບດິນຊາຍແລະອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ; (2) ແກນເຫຼັກທີ່ວ່າງ; (3) ການຂາດແຄນນ້ໍາມັນ; (4) ແຮງດັນການພະລັງງານແມ່ນສູງເກີນໄປຫຼືຄວາມບໍ່ສົມດຸນ. ການກໍາຈັດຄວາມຜິດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຜິດຫຼືການໃຫ້ສະອາດ; (2) ສ້ອມແປງແກນເຫຼັກ rotor; 3. ມາ; (4) ກວດສອບແລະປັບຄວາມແຮງຂອງການສະຫນອງ.

Haprio Group ຜູ້ຜະລິດຜູ້ຜະລິດຊ່າງຄວບຄຸມແລະຜູ້ຂັບຂີ່, ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2000. ສໍານັກງານໃຫຍ່ກຸ່ມໃນເມືອງ Changzhou, ແຂວງ Jiangsu.

ການເຊື່ອມຕໍ່ດ່ວນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

WhatsApp: + 86 18921090987 
Tel: +86 - 18921090987 
ອີເມວ: sales02@hoprio.com
ເພີ່ມ: No.19 Mahang South, ເມືອງທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ເມືອງເມືອງເມືອງເມືອງ Jiangshu, ປະເທດຈີນ 213167
ໄວ້ບົດ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ສະຫງວນ ລິຂະສິດ© 2024 THONGEHHOU HAPPO E-comp Commerce:. ແຜນຜັງ | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ