Il motore Stepper è attivo e funzionante, a volte spostarsi non muoversi o in situ per invertire, runtime a volte fuori dal passo, qual è il problema -
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Il motore Stepper è attivo e funzionante, a volte spostarsi non muoversi o in situ per invertire, runtime a volte fuori dal passo, qual è il problema -

Visualizzazioni: 0     Autore: Editor del sito Publish Tempo: 2020-11-12 Origine: Sito

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Effettuare il controllo generale per considerare i seguenti aspetti:
1) La coppia del motore è abbastanza grande, può guidare il carico, quindi di solito raccomandiamo una selezione dell'utente di scegliere il momento del 50% più grande delle esigenze effettive il 100% del motore, il motore a gradino non può caricare il funzionamento, anche un momento, può creare un passo, grave quando si arresta o una schiena irregolare ancora e ancora.
2) Il controller host sulla corrente dell'impulso di ingresso è abbastanza grande (generale> 10 mA), in modo che l'accoppiamento ottico e la conduzione stabile, la frequenza dell'ingresso è troppo elevata, porta a ricevere meno di, se il circuito di uscita del controller host è anche un circuito del CMO, il trasporto del moto, è anche quello di scegliere il trasporto del motore, è anche quello di scegliere il trasporto del motore, è anche quello di
scendere dal procedimento di mandato, il motory è anche il governo del motore, il motory è anche il governo del motore, il moviera, è anche quello di scegliere il trasferimento del motore, per il funzionamento del motore, è anche quello di scendere dal miglior modo da stagitare. La frequenza ha iniziato ad accelerare la frequenza impostata, anche se il tempo di accelerazione è molto breve, altrimenti può essere instabile, anche nello stato di inattività
4) quando il motore è fisso, a volte questa situazione, appartiene al normale. Perché, in effetti, ciò ha causato la forte risonanza del motore causata dallo stato fuori dal passo. Il motore deve essere fisso bene
5) per la fase del motore a 5 fasi errata, il motore non può funzionare

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