Առանց խոզանակի հոսանքի շարժիչի կայծի հիմնական պատճառն այն
է, որ փոխակերպման կայծը տարբեր պատճառներ է առաջացնում, պետք է լինի բազմաթիվ գործոններ, գտնի հիմնական պատճառը, կարող է լիցքաթափել անսարքությունը, բարելավել հետընթացը: Ստուգեք կոմուտացիայի վատթարացման պատճառը: Սովորաբար ասված հակադարձ պայմանները նորմալացնում են ստուգումը և ճշգրտումը, սովորաբար օգտագործվում է հոսանքի շարժիչի կոմուտատորի վթարի բուժման մեթոդում, DC առանց խոզանակների շարժիչի գործարանում Դոնգուանում, դրա սկզբունքը հետևյալն է.
DC շարժիչում գործարկվել է կամ նախկինում աշխատելիս, հետադարձը նորմալ է, բայց ավելի ուշ շահագործման գործընթացում, yuntai շարժիչը, աստիճանաբար վատանում է կամ հանկարծակի վատթարացումը, շարժիչը մինչև հետադարձը վատթարացումը, սահող կոնտակտը, շարժիչի կառուցվածքը և տարբեր մասերի աշխատանքը նորմալ է:
Շարժիչի աշխատանքի ընթացքում որոշ մասերի աշխատանքային վիճակը փոխվել է կամ փոխվել է շրջակա միջավայրը, ինչը քայքայել է սահող կոնտակտը, փոխել հետընթացի նորմալ վիճակը և հանգեցնել հետընթացի վատթարացման: Եթե այս գործոնների հիման վրա, որոնք ազդում են շարժիչի կոմուտատորի վրա՝ իրականացնելու համապարփակ ստուգում և ճշգրտում, այն կարող է վերականգնել սկզբնական նորմալ վիճակը, հետընթացը կարող է վերադառնալ նորմալ:
նորմալացման համար շրջադարձային թեստը ուղիղ շարժիչն է՝ վթարի պատճառները շրջելու և անսարքությունների վերացման մեթոդները, Dongguan eppo անօդաչու թռչող սարքի (uav) շարժիչը, այն ներառում է հետևյալ հիմնական
HOPRIO Group-ը կարգավորիչների և շարժիչների պրոֆեսիոնալ արտադրող է, որը հիմնադրվել է 2000 թվականին: Խմբի գլխավոր գրասենյակը Չանչժոու քաղաքում, Ցզյանսու նահանգում: