Motore Stepper Stepper Avvio del motore, a volte spostarsi non spostarsi o in situ invertito, runtime a volte fuori dal passo, qual è il problema? 1) La coppia del motore è abbastanza grande, può guidare il carico, quindi di solito raccomandiamo alla selezione dell'utente di scegliere il momento in cui il 50% ~ 100% è più grande della necessità effettiva del motore, il motore a gradino non può caricare in esecuzione, anche un momento, può creare un gradino, grave quando si fermano o più e più volte. 2) controller host per inserire la corrente di impulso del passo è abbastanza grande, generale & gt; 10 mA), in modo che l'accoppiamento ottico e la conduzione stabile, la frequenza dell'ingresso è troppo elevata, porta a ricevere meno di, se il circuito di uscita del controller host è anche un circuito CMOS, dovrebbe anche scegliere il tipo di azionamento di ingresso CMOS. 3) La frequenza di avvio è troppo elevata, è impostata nel lanciatore per accelerare il processo, il meglio dall'inizio del regolamento motorio all'interno della frequenza ha iniziato ad accelerare la frequenza impostata, anche se il tempo di accelerazione è molto breve, altrimenti potrebbe essere instabile, anche nello stato inattivo. 4) Quando il motore è fisso, a volte questa situazione, appartiene al normale. Perché, in effetti, ciò ha causato la forte risonanza del motore causata dallo stato fuori dal passo. Il motore deve essere fissato. 5) Per la fase del motore a 5 fasi errata, il motore non può funzionare.
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