Ang stepper motor ay nagsimulang tumakbo ang stepper motor, minsan gumagalaw huwag gumalaw o in situ upang baligtarin, ang runtime minsan ay wala sa hakbang, ano ang problema? 1) Ang motor torque ay sapat na malaki, maaaring magmaneho ng load, kaya karaniwan naming inirerekumenda ang pagpili ng gumagamit na pumili ng sandali kung kailan 50% ~ 100% na mas malaki kaysa sa aktwal na pangangailangan ng motor, ang step motor ay hindi maaaring mag-load sa pagtakbo, kahit isang sandali, ay maaaring lumikha sa labas ng hakbang, seryoso kapag huminto o irregular pabalik nang paulit-ulit. 2) Host controller upang ipasok ang iyong step pulse kasalukuyang ay sapat na malaki, General & gt; 10mA), upang ang optical pagkabit at matatag na pagpapadaloy, ang dalas ng input ay masyadong mataas, humantong upang makatanggap ng mas mababa kaysa sa, kung ang host controller output circuit ay isang CMOS circuit, dapat ding pumili ng CMOS input uri ng drive. 3) Ang dalas ng pagsisimula ay masyadong mataas, ay naka-set up sa launcher upang mapabilis ang proseso, ang pinakamahusay na mula sa simula ng regulasyon ng motor sa loob ng dalas ay nagsimulang mapabilis sa nakatakdang dalas, kahit na ang oras ng acceleration ay napakaikli, kung hindi man ay maaaring hindi matatag, kahit na sa idle state. 4) Kapag ang motor ay naayos, kung minsan ang sitwasyong ito, ay nabibilang sa normal. Dahil, sa katunayan, ito ay naging sanhi ng malakas na resonance ng motor na dulot ng estado ng out of step. Dapat ayusin ang motor. 5) Para sa 5 phase motor phase mali, ang motor ay hindi maaaring gumana.
Ang HOPRIO group ay isang propesyonal na tagagawa ng controller at motors, ay itinatag noong 2000. Group headquarters sa Changzhou City, Jiangsu Province.