ການສັ່ນສະເທືອນຜິດປົກກະຕິຂອງມໍເຕີຂັ້ນຕອນໃນການນໍາໃຊ້ເຫດຜົນແລະການແກ້ໄຂ
Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2020-12-09 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ສອບຖາມ
Abstract: ມໍເຕີ stepper ແມ່ນປະເພດຂອງ motor ac ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ, ຕະຫຼາດຍັງມີມໍເຕີ mini stepper ຫຼາຍ, ໃນຕະຫຼາດ motor ທັງຫມົດຄອບຄອງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດທີ່ແນ່ນອນ, ມີຄວາມສົດໃສດ້ານການພັດທະນາທີ່ດີ. ມັນໃນເວລາທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເນື່ອງຈາກວ່າການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະລົ້ມເຫລວ, ແລະການສັ່ນສະເທືອນທີ່ຜິດປົກກະຕິແມ່ນຫນຶ່ງໃນພວກມັນ. ເຈ້ຍນີ້ແມ່ນເພື່ອແນະນໍາການສັ່ນສະເທືອນຜິດປົກກະຕິຂອງ step motor ໃນການນໍາໃຊ້ເຫດຜົນແລະການແກ້ໄຂ. ບໍ່ໄດ້ປັບ step motor, ຄວາມສົມດຸນຂອງ rotor ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນຂະບວນການແລ່ນການສັ່ນສະເທືອນຂອງປົກກະຕິ, ແຕ່ການສັ່ນສະເທືອນມີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ, ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ມີສຽງຫຼາຍ, ເມື່ອການສັ່ນສະເທືອນຜິດປົກກະຕິ, ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງຫຼາຍ, ແລະສາເຫດຂອງ chatter ແມ່ນຫຼາຍ, rotor ຮອບຫຼືບໍ່ໄດ້ປັບສົມດູນແມ່ນເຫດຜົນຫນຶ່ງ. ການແກ້ໄຂແມ່ນ: ການຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງການຜະລິດ rotor ແລະການຕິດຕັ້ງຄຸນນະພາບຫຼືການປັບຄວາມສົມດູນຂອງ rotor ໄດ້. ສອງ, ການສັ່ນສະເທືອນຜິດປົກກະຕິຂອງອົງປະກອບໂຄງສ້າງ resonance stepper motor ເຫດຜົນປະກອບມີພາກສ່ວນໂຄງສ້າງຂອງຜົນກະທົບ resonance, ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າ motor ໃນການດໍາເນີນງານ, ອົງປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນການດໍາເນີນງານສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ໃນເວລາທີ່ແລ່ນການສັ່ນສະເທືອນຜົນກະທົບຕໍ່ motor ຕົວມັນເອງ. ວິທີການຕັ້ງຖິ່ນຖານແມ່ນ: ຈະປັບປຸງອົງປະກອບໂຄງສ້າງຂອງການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່ຂອງມັນ. ສາມ, ແກນໂຄ້ງ shaft ແມ່ນສົມບູນສາມາດເຮັດໃຫ້ການສັ່ນສະເທືອນຜິດປົກກະຕິຂອງມໍເຕີຂັ້ນຕອນ, ສໍາລັບສາເຫດຂອງການສັ່ນສະເທືອນ, ສາມາດຮັບຮອງເອົາວິທີການແມ່ນ: ໂດຍວິທີການ hammering, ວິທີການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແລະວິທີການ grinding shaft ການແກ້ໄຂ.
ຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍ: stepper motor, brushless motor, servo motor, stepping motor drive, brake motor, linear motor and other types of the stepper motor, ຍິນດີຕ້ອນຮັບການສອບຖາມ. ໂທລະສັບ: