ຄວາມໄວການຫມຸນຂອງ dc motor controller ລົງມາດຕະການປະມວນຜົນ
Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2020-08-02 ທີ່ມາ: ເວັບໄຊ
ສອບຖາມ
ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ບາງຄັ້ງຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີ dc ຍ້ອນເຫດຜົນຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວຫມຸນຫຼຸດລົງ. ຄວາມໄວຫຼຸດລົງຄັ້ງດຽວຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ປະສິດທິພາບການແລ່ນຂອງຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຄວນໃຊ້ການແກ້ໄຂທີ່ສອດຄ້ອງກັນໃຫ້ທັນເວລາສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເຮັດໃຫ້ເຖິງຂະຫນາດນ້ອຍສອນທ່ານສິ່ງທີ່ຫຼຸດລົງຄວາມໄວ. 1. Cage rotor ແຖບຫັກ: ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນ cage rotor ແຖບຫັກ, ດັ່ງນັ້ນໃນການດໍາເນີນງານຂອງຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີໃນຕົວຊີ້ວັດ stator ໃນປັດຈຸບັນຈະ swing ໄປແລະດັງນີ້ຕໍ່ໄປ, ບາງຄັ້ງ sparks ຈະບິນອອກຈາກພາຍໃນຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີລະເບີດ, ແລະ hum. ໃນເວລານີ້, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງກວດຈັບຄວາມຜິດຫຼືວິທີການຝຸ່ນທາດເຫຼັກເພື່ອຊອກຫາຄວາມຜິດຂອງການທໍາລາຍບົດຄວາມ, ແລະໃຊ້ມາດຕະການສ້ອມແປງທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. 2. ການສະຫນອງພະລັງງານແຮງດັນຕ່ໍາ, ໂດຍຜ່ານການກັບແຮງດັນຂອງ dc motor controller input ການກວດສອບ, ລໍຖ້າໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແຮງດັນການສະຫນອງຕ່ໍາເກີນໄປ, ປັບແຮງດັນການສະຫນອງພະລັງງານ. ຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມໄວຫຼຸດລົງຂອງການປຸງແຕ່ງ, ທ່ານຮູ້ບໍ?