Hoje, a pequena maquiagem leva você para entender as causas do controlador de motor DC de escassa excessiva e do método de processamento. 1. Motivo: a escova não é uma linha neutra. Método de processamento: Ajuste a posição da haste da escova, despacho pincel na linha neutra. 2. Motivo inadequado: pressão da escova ou comutador de contato ruim. Métodos: Ajuste a pressão da escova, a ser transferida para o local apropriado ou substitua a superfície do comutador. 3. Motivo: a superfície do comutador não é suave. Métodos: A moagem da superfície do comutador. 4. Motivo: a tensão de sobrecarga ou suprimento do motor é muito alta. Métodos: Para reduzir a carga do motor e a tensão da fonte de alimentação. 5. Motivo: Balanceamento dinâmico do rotor sem correção. Método de processamento: para correção de balanceamento dinâmico do rotor. Essas são as causas do controlador de motores DC de arremesso excessivo excessivo e do método de processamento, espero ajudá -lo a usar o controlador do motor CC.
O fabricante profissional de controladores e motores do Grupo Hopro, foi estabelecido em 2000. Sede do grupo na cidade de Changzhou, província de Jiangsu.